氧化锌干燥机(历史上七月发生的危险化学品事故)

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篇首语:天下之事常成于困约,而败于奢靡。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了氧化锌干燥机(历史上七月发生的危险化学品事故)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

氧化锌干燥机(历史上七月发生的危险化学品事故)

中石化上海石化“6•18”爆燃事故

2022年6月18日4时24分,位于上海市金山区的中国石化上海石化股份有限公司化工部1号乙二醇装置发生环氧乙烷泄漏并发生爆炸,爆炸飞溅碎片导致周边管廊损坏,并导致管线内物料起火燃烧,造成1人死亡、1人受伤。据初步了解,1号乙二醇装置环氧乙烷精制塔T-450塔釜出口泵后管线破裂,导致塔底水相泄漏,环氧乙烷从管线破裂处大量泄漏,形成爆炸性混合气体(环氧乙烷爆炸极限为3%-100%),遇点火源发生爆炸。具体原因正在进一步调查中。

甘肃兰州新区滨农科技有限公司“6•16”较大爆炸事故

2022年6月16日18时58分,甘肃省兰州新区甘肃滨农科技有限公司固废处理车间发生较大爆炸事故,造成6人死亡、8人受伤。事故企业现处于试生产阶段,据初步分析,事故直接原因是离心母液干燥后的物料中含有有机磷化物、氯酸钠等,有机磷化物和氯酸钠形成不稳定的爆炸混合物,可能在高温或明火作用下,急剧分解爆炸并殉爆了车间现场堆放的其他废料。事故具体原因正在进一步调查中。

中石化茂名石化“6•8”泄漏起火事故

2022年6月8日12时41分,中国石化股份有限公司茂名分公司化工分部乙烯中间罐区乙烯和丙烯球罐之间的泵区发生泄漏起火事故,造成2人死亡、1人受伤。据初步分析,事故原因为现场人员违章拆卸P-8000S泵出口轨道球阀气动马达紧固螺栓(拉杆),造成轨道球阀阀杆防脱功能失效,中压乙烯瞬间逆向流入阀芯腔体推动阀杆冲出脱落,大量乙烯通过阀杆安装孔喷出,摩擦产生的静电火花引发泄漏的乙烯爆燃,导致火灾事故。事故具体原因正在进一步调查中。

中国石油庆阳石化分公司“7•26”常压装置泄漏着火事故

2015年7月26日,中石油庆阳石化公司常压装置渣油/原油换热器发生泄漏着火,造成3人死亡、4人受伤。事故的直接原因是:常压装置渣油/原油换热器外头盖排液口管塞在检修过程中装配错误,导致在高温高压下管塞脱落,约342℃-346℃的高温渣油(其自燃点为240℃)瞬间喷出,遇空气自燃,引发火灾。

山东日照市山东石大科技石化有限公司“7•16”爆燃事故

2015年7月16日,山东石大科技石化有限公司液化烃球罐在倒罐作业时发生泄漏着火,引起爆炸,造成2名消防队员受轻伤,直接经济损失2812万元。事故的直接原因是:该公司在进行倒罐作业过程中,违规采取注水倒罐置换的方法,且在切水过程中现场无人值守,致使液化石油气在水排完后从排水口泄出,泄漏过程中产生的静电或因消防水带剧烈舞动,金属接口及捆绑铁丝与设备或管道撞击产生火花引起爆燃。

河南洛阳润方特油有限公司“7•14”中毒事故

2007年7月14日,河南省洛阳市润方特油有限公司员工在清理储罐底部残渣时,发生中毒事故,造成3人死亡、1人重伤。事故的直接原因是:作业人员违反操作规程,未对罐内气体进行分析检测,未采取安全防护措施,直接进入储罐作业。救援人员在未采取任何安全防护措施的情况下,盲目施救,导致事故扩大。

河北沧州炼油厂“7•31”凝缩油泄漏窒息事故

1998年7月31日,河北省沧州炼油厂工程公司在检修催化装置凝缩油泵时发生窒息事故,造成4人死亡。事故的直接原因是:当时催化装置在进行临时停工维修,施工作业人员在检修前没有按规定检查、复核阀门关闭状态,因凝缩油泵出入口阀门未关闭,物料未倒空排尽,凝缩油喷出,在封闭泵房内形成白色浓雾,导致窒息事故发生。

四川省宜宾恒达科技有限公司“7•12”重大爆炸事故

2018年7月12日,四川省宜宾恒达科技有限公司发生重大爆炸事故,造成19人死亡、12人受伤,直接经济损失4142余万元。该公司原设计生产规模为年产2000吨5-硝基间苯二甲酸、300吨2-(3-磺酰基4-氯苯甲酰)苯甲酸等,实际生产的却是咪草烟(除草剂)和1,2,3-三氮唑(医药中间体)。该起事故的直接原因是:恒达科技公司在咪草烟生产过程中,操作人员将无包装标识的氯酸钠当作丁酰胺,补充投入到R301釜中进行脱水操作。在搅拌状态下,丁酰胺-氯酸钠混合物形成具有迅速爆燃能力的爆炸体系,开启蒸汽加热后,丁酰胺-氯酸钠混合物的BAM摩擦及撞击感度随着釜内温度升高而升高,在物料之间、物料与釜内附件和内壁相互撞击、摩擦下,引起釜内的丁酰胺-氯酸钠混合物发生化学爆炸,爆炸导致釜体解体;随釜体解体过程冲出的高温甲苯蒸气,迅速与外部空气形成爆炸性混合物并产生二次爆炸,同时引起车间现场存放的氯酸钠、甲苯与甲醇等物料殉爆殉燃和二车间、三车间着火燃烧,进一步扩大了事故后果,造成重大人员伤亡和财产损失。

江西省九江市之江化工公司“7•2”爆炸事故

2017年7月2日,江西省九江市彭泽县矶山工业园区之江化工公司一高压反应釜发生爆炸,事故造成3人死亡、3人受伤。事故直接原因为:该企业涉及胺化反应,反应物料具有燃爆危险性,事故发生时冷却失效,且安全联锁装置被企业违规停用,大量反应热无法通过冷却介质移除,体系温度不断升高;反应产物对硝基苯胺在高温下易发生分解,导致体系温度、压力极速升高造成爆炸。

菏泽市郓城县非法化工厂“7•13”较大中毒窒息事故

2016年7月13日,位于山东省郓城县黄集乡季垓村西的一家非法化工厂发生较大中毒窒息事故,造成3人死亡,直接经济损失279万元。事故的直接原因是:企业在清理橡胶促进剂(TETD,四乙基硫代过氧化二碳酸二酰胺)残存湿料过程中,1名操作人员在未通风置换、未检测、未经审批的情况下,擅自进入反应釜内违规作业;现场其他人员在未采取防护措施情况下,冒险进入反应釜施救,导致3人因二硫化碳中毒窒息死亡。

云南曲靖众一合成化工“7•7”氯苯回收塔爆燃事故

2014年7月7日,云南省曲靖众一合成化工有限公司合成一厂一车间氯苯回收系统发生爆燃事故,造成3人死亡、4人受伤,直接经济损失560万元。事故的直接原因是:一是氯苯回收塔塔底AO-导热油换热器内漏,管程高温导热油泄漏进入壳程中与氯苯残液混合,进入氯苯回收塔致塔内温度升高,残液气化压力急剧上升导致氯苯回收塔爆炸和燃烧;二是未按设计要求安装温控调节阀,只安装了现场操作的“截止阀”,当回收塔塔底温度、压力出现异常情况并超过工艺参数正常值范围时,“截止阀”不能自动调节和及时调控。

河南洛阳洛染股份有限公司“7•15”爆炸事故

2009年7月15日,河南省洛染股份有限公司一车间发生爆炸事故,造成8人死亡、8人受伤。事故的直接原因是:中和萃取作业场所氯苯计量槽挥发出的氯苯蒸气,遇旁边因老化短路的动力线部位火源,引发氯苯蒸气爆燃,氯苯计量槽被引燃,随后发生爆炸,致使水洗釜内成品2,4-二硝基氯苯发生第一次爆炸,继而引发硝化釜内2,4-二硝基氯苯发生第二次爆炸。

江苏射阳盐城氟源化工公司临海分公司“7•28”氯化塔爆炸事故

2006年7月28日,江苏省盐城市射阳县盐城氟源化工有限公司临海分公司1号厂房氯化反应塔发生爆炸,造成22人死亡、3人重伤、26人轻伤。事故的直接原因是:在氯化反应塔冷凝器无冷却水、塔顶没有产品流出的情况下没有立即停车,而是错误地继续加热升温,使物料(2,4-二硝基氟苯)长时间处于高温状态,最终导致其分解爆炸。

江苏无锡胡埭精细化工厂“7•26”爆炸事故

2005年7月26日,江苏省无锡市胡埭精细化工厂在六氯环戊二烯试生产过程中,双环戊二烯裂解釜发生爆炸,事故造成9人死亡、3人受伤。事故的直接原因是:在六氯环戊二烯生产过程的裂解反应阶段,由于双环戊二烯裂解器制造质量存在严重缺陷,下端的管板与壳体法兰连接的角焊缝开裂,导致裂解器的加热载体-熔盐流入到双环戊二烯裂解釜中。熔盐中含有55%的强氧化剂硝酸钾,与裂解釜中的双环戊二烯等有机物发生剧烈化学反应,导致裂解釜爆炸。

贵州兴义宜化化工“7•22”管道泄漏爆炸事故

2010年7月22日,贵州宜化化工有限公司变换工段发生爆炸事故,造成8人死亡、3人受伤。事故的直接原因是:1#变换系统副线管道发生泄漏,气体冲刷产生静电,引爆现场可燃气体(主要是一氧化碳、氢气等),导致空间爆炸。

山东德齐龙化工集团有限公司“7•11”爆炸事故

2007年7月11日,山东德齐龙化工集团有限公司一分厂在改扩建项目试车过程中发生爆炸事故,造成9人死亡、1人受伤。此次爆炸为物理爆炸,事故的直接原因是:压缩机出口管线强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压,致使压力管道残余应力集中的区域由于震动产生的微小裂纹迅速扩展,事故段的管线整体失效,产生物理爆炸。

河南尉氏化工总厂合成氨系统“7•18”高压管爆炸事故

1997年7月18日,河南省尉氏化工总厂北合成系统在进行空气试车时,发生爆炸事故,造成4人死亡、56人受伤。事故的直接原因是:企业在生产的同时用空气对压缩机进行试车,空气试车的压缩机与生产系统连接的阀门没有用盲板隔绝,导致半水煤气串入系统,引起甲醇冷排、第一、第二醇分离器及高压管道爆炸。

宁夏瑞泰科技股份有限公司“7•1”甲胺贮罐爆炸事故

2014年7月1日,宁夏瑞泰科技股份有限公司啶虫脒生产车间N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺储罐发生爆炸,造成4人死亡、1人受伤,直接经济损失约500万元。事故的直接原因是:储罐内的N-(6-氯-3-吡啶甲基)甲胺长时间处于保温状态,发生了缩聚反应,产生的大量热量和气体不能及时排出,导致容器超压发生爆炸。

甘肃锦世化工有限责任公司“7•21”中毒事故

2013年7月21日,甘肃省锦世化工有限责任公司硫化碱车间发生一氧化碳中毒事故,造成4人死亡、4人受伤,直接经济损失约367万元。事故的直接原因是:烘干机运行中引风机变频器跳闸,引风量不足,烘干机内煤粉燃烧不充分,致使炉内产生一氧化碳等有毒有害气体,并通过提升机机壳倒流入负一层检修地坑,致使地坑内一氧化碳等有毒有害气体浓度过高,操作人员在无任何防护措施的条件下进入地坑清理灰渣造成中毒。

甘肃白银天翔建材化工有限责任公司“7•4”中毒事故

2010年7月4日,甘肃白银市白银区天翔建材化工有限责任公司碳酸锌厂发生中毒事故,造成3人死亡、3人受伤。事故的直接原因是:反应池中碳酸氢铵和氧化锌反应产生氨气,作业人员违章进入反应池作业,造成中毒昏迷,救援人员应急知识不足,造成事故扩大。

重庆万州索特盐化工厂“7•27”中毒事故

2007年7月27日,重庆万州区索特盐化工厂发生一起窒息事故,造成5人死亡。事故的直接原因是:5名工人在对一个曾储存过氯酸钠电解液的闲置槽罐进行防腐处理,氯酸钠发生燃烧产生毒气,导致5人窒息死亡。

黑龙江化工厂“7•12”储罐着火事故

1994年7月12日,黑龙江化工厂焦油车间储罐罐顶撕裂,储存物料喷出起火,造成3人死亡。事故的直接原因是:没有严格控制注入的焦油、蒽油混合液的温度,注入储罐的焦油、蒽油混合液因温度高导致气化量增大,并将罐顶撕裂,致使热油喷出起火。

陕西汉中市电石厂“7•22”爆炸事故

1989年7月22日,陕西省汉中市电石厂发生熔融电石遇水爆炸事故,造成4人死亡、2人重伤。事故的直接原因是:现场有大面积积水,电石锅车在倒开时前方无人指挥,钢丝绳距布绳器1.8m处绳结遇导向轮自动脱落,使牵引力方向偏移,致其中一个电石锅车脱轨翻车,翻车后熔融的红电石遇水爆炸。

四川遂宁县化工厂“7•8”煤气中毒事故

1984年7月8日,四川省遂宁县化工厂发生煤气中毒事故,造成3人死亡、1人受伤。事故的直接原因是:4名职工进转化炉扒旧触媒,因未用盲板切断气源,致使煤气由洗气塔倒流入转化炉,造成作业人员中毒。作业人员未办理进入受限空间作业许可证,未落实相关安全措施,转化炉有害气体吹扫时间不够,未佩戴防毒面具就进入有毒有害的受限空间作业,加之现场作业人员应急知识缺乏,盲目施救致使救援人员死亡,导致事故扩大。

张家口市怀来县长城生物化学工程有限公司“7•22”较大中毒窒息事故

2019年7月22日,位于怀来县沙城镇的怀来县长城生物化学工程有限公司污水处理站综合沉淀池发生中毒窒息事故,造成5人死亡、4人受伤,直接经济损失690.6万元。事故的直接原因是:作业人员违反安全技术规程,违章进行清淤作业,淤泥中的硫化氢等有毒气体在抽排水作业和外力搅动下释放逸出,受彩钢房封闭限制,有毒气体不断集聚,人体过量吸入后造成伤亡。现场人员在情况不明且未配备应急救援设备设施情况下盲目施救,造成事故扩大。

河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7•19”重大爆炸事故

2019年7月19日,河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂C套空气分离装置发生爆炸事故,造成15人死亡、16人重伤。事故的直接原因是:空气分离装置冷箱泄漏未及时处理,发生“砂爆”(空分冷箱发生漏液,保温层珠光砂内就会存有大量低温液体,当低温液体急剧蒸发时冷箱外壳被撑裂,气体夹带珠光砂大量喷出的现象),进而引发冷箱倒塌,导致附近500m3液氧贮槽破裂,大量液氧迅速外泄,周围可燃物在液氧或富氧条件下发生爆炸、燃烧,造成周边人员大量伤亡。

台湾高雄华运仓储公司“7•31”管线泄漏爆炸事故

2014年7月31日,台湾高雄市华运仓储公司输送丙烯的管线发生丙烯泄漏,8月1日零时,发生地沟丙烯气体爆炸,造成30人死亡、302人受伤。事故的直接原因是:管道长年腐蚀变薄,在压力作用下管道破裂,致使丙烯泄漏,遇火源发生爆炸。

江苏南京“7•28”丙烯管道泄漏爆燃事故

2010年7月28日,江苏省南京市栖霞区发生一起丙烯爆燃事故,造成22人死亡、120人受伤。事故的直接原因是:在原塑料厂旧址上平整拆迁土地过程中,挖掘机挖穿了地下丙烯管道,造成管道内存有的液态丙烯泄漏,泄漏的丙烯蒸发扩散后,遇到明火发生爆燃。

大连中石油国际储运有限公司“7•16”输油管道爆炸火灾事故

2010年7月16日,大连中石油国际储运有限公司原油罐区输油管道发生爆炸,造成原油大量泄漏并引起火灾,原油流入附近海域,造成环境污染。事故还造成1名作业人员失踪,灭火过程中1名消防员牺牲。事故的直接原因是:在油轮卸油作业完毕停止卸油的情况下,服务商上海祥诚公司继续向卸油管线中加入大量脱硫化氢剂(主要成分为双氧水),造成脱硫化氢剂在加剂口附近输油管段内局部富集并发生放热反应,引起输油管道发生爆炸,原油泄漏,引发火灾。

美国堪萨斯州Valley Center市储油罐火灾爆炸事故

2007年7月17日,美国堪萨斯州Valley Center市Barton Solvents Wichita工厂内发生石脑油储罐爆炸火灾事故,事故发生时油库主管正从罐车向储罐输送石脑油,事故造成11名居民和1名消防员受伤,周边约6000名居民撤离。事故原因可能是:一是储罐顶部含有易燃的可燃气体-空气混合物;二是当停止向储罐输送后,输送管道、沉积物内的空气摩擦可快速在储罐内累积大量静电;三是在注入石脑油期间,储罐内部液位测量系统的浮子可能因为松散的结构产生电火花。

美国路易斯安那州巴吞鲁日化工厂氯气泄漏事故

2003年7月20日,美国路易斯安那州巴吞鲁日市霍尼韦尔国际集团化工厂的一个氯气冷却器失效,导致氯气泄漏至Genetron143a制冷剂系统,随后该系统安全保障措施失效,氯气泄漏至大气中,全厂紧急撤离,最终造成7名工人受伤,周边0.5英里内的居民就地避难。事故的原因是:一是霍尼韦尔巴吞鲁日工厂管理系统中没有防止氯气冷却器出现故障的措施;二是氯气进入制冷剂系统产生的后果没有得到充分的安全评估。

意大利塞维索化学污染事故

1976年7月10日,意大利塞维索市(Seveso)附近的伊克梅萨化工厂的TBC(1,2,3,4-四氯苯)加碱水解反应釜突然发生爆炸逸出中间体三氯苯酚,其中含有剧毒化学品二恶英(简称TCDD),造成约2吨化学药品扩散到周围地区。厂周围数千居民产生热疹、头痛、腹泻和呕吐等症状,大量鸟类以及水陆动物因此死亡,塞维索居民直至泄漏两个多星期后才被安排撤离这一地区。事故原因是由于反应放热失控,引起压力过高而导致安全阀失灵而形成爆炸。由于当时釜内的压力高达4个大气压,温度高达250℃,包括反应原料、生成物以及二恶英杂质等在内的化学物质一起冲破了屋顶,冲入空中,形成一个污染云团,这个过程持续了约20分钟。在接下来的几个小时内,污染云团随着风速达5m/s的东南风向下风向扩散了约6km,并沉降到面积约1810英亩的区域内,污染范围涉及Seveso、Meda、Desio、Cesano Maderno以及另外7个属于米兰省的城市。针对此次事故,欧共体于1982年6月颁布了《工业活动中重大事故危险法令》(82/501/EEC),即《塞维索指令》。

来源:应急管理部

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