数控车床故障1(CNC加工中心常用(FANUC )系统故障维修 10 种解决方式)
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数控车床故障1(CNC加工中心常用(FANUC )系统故障维修 10 种解决方式)
《FANUC 系统故障维修 10 例》
例 161.“循环起动”灯不灭的故障维修
故障现象:某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在执行程序时出现仅执行程序中的第一移
动指令,此后“循环起动”灯一直亮,但不执行下一段。
分析及处理过程:由于机床能执行程序,证明机床的控制信号、检测信号状态均正常,机床
故障的原因是定位无法完成所造成的。
检查系统诊断参数发现,该机床停止时的位置跟随误差(DGN800~803)中的 X 轴值较大,使
机床无法到达规定的定位范围内,重新调整伺服驱动的漂移电位器,使 X 停止时位置跟随
误差值回到“0”左右,机床即可正常工作。
例 162.工作方式未选定引起的故障维修
故障现象:某配套 FANUC llM 系统的卧式加工中心,机床手动、回参考点动作均正确,在
MDI 方式下执行程序正确,但在自动(MEM)方式下却无法执行自动加工。
分析与处理过程:由于机床手动、回参考点、MDI 运行均正常,可以确认系统、驱动器工
作正常,CNC 参数设定应无问题。机床在 MDI 方式下运行正常,但 MEM 方式不运行,其
故障原因一般与系统的操作方式选择有关。
通过 CNC 状态诊断确认,故障原因是 MEM 工作方式未选定;检查机床操作面板上的操作
方式选择开关,发现该开关连线脱落:重新连接后,机床恢复正常工作。
例 163.“循环起动”信号不良引起的故障维修
故障现象:某配套 FANUC llM 系统的卧式加工中心,机床手动、回参考点动作均正确,但
MDI、MEM 方式下,程序不能正常运行。
分析与处理过程:由于机床手动、回参考点动作正常,故可以确认系统、驱动器工作正常:
由于机床在 MDI、MEM 方式下均不能自动运行程序,因此故障原因应与系统的方式选择、
循环起动信号有关。
利用系统的诊断功能,逐一检查以上信号的状态,发现方式选择开关正确,但按下“循环起
动”按钮后,系统无输入信号,由此确认,故障是由于系统的“循环起动”信号不良引起的。
进一步检查发现,该按钮损坏;更换按钮后,机床恢复正常。
例 164. G01/G02/G03 指令无法执行的故障维修
故障现象:某配套 FANUC PM0 的数控磨床,在使用中发现当执行 G01/G02/G03 指令时,
机床不运动,但执行 G00 及手动时,机床一切正常。
分析及处理过程:由于该机床在手动及执行 G00 时动作正常,而 G01、G02、G03 执行的是
编程的 F 值(进给速度),因此可能的原因是 F 为零或进给倍率为 0%;经检查发现 F 值与进
给倍率均正确。再进一步分析,由于 PM0 为车床用的 CNC,在车床上开机默认代码一般选
择 G99(主轴每转进给),由于在磨床上无主轴编码器,因此不可能执行主轴每转进给;更改
程序后机床即恢复正常。
例 165.主轴定位后自动无法进行的故障维修故障现象:某配套 FANUC 0M 的立式加工中心,在执行自动换刀指令时,主轴完成定位(M19)
后,程序不再执行。
分析及处理过程:该机床出现故障后再关机即可恢复正常,执行不含 M19 指令的程序段,
机床即正常运行。因此可以判断,故障是由 M19 主轴定向准停引起的,即 M19 指令无执行
完回答(FIN)信号。
检查 M19 状态时,发现定位位置正确,而且主轴亦有相应的保持力矩,因此可以排除主轴
定位本身的动作不正常。
对照机床电气原理图检查,该机床为了提高换刀可靠性,设置了主轴定位到位无触点开关,
故障原因是该开关损坏,引起了 M19 回答(FIN)信号不能产生而造成的,更换开关后机床恢
复正常。
例 166.进给速度与编程值不符的故障维修
故障现象:某配套 FANUC 0T 系统的数控车床,在自动运行过程中,发现机床进给与编程
值不符,且调节进给倍率开关无法改变进给速度。
分析与处理过程:由于机床在手动方式、回参考点方式下工作正常,故可以基本排除系统与
驱动系统的故障。引起进给与编程值不符, 且调节进给倍率开关无法改变的原因有以下几
种:
①机床参数设定错误。
②进给倍率开关连接不良。
③机床“程序控制”方式选择不当。
检查系统与进给速度有关的参数设定正确;利用诊断页面检查进给倍率开关信号正确。因此
故障原因应与机床“程序控制”方式选择不当有关。
进一步利用诊断页面,检查机床的程序控制信号,发现 CRT 上的“DRY”显示始终存在,系
统的“试运行”输入信号始终为“1”系统将程序指令中的 F 代码忽略,机床始终以“试运行”速
度运行。取消“试运行”信号后,机床恢复正常。
注意:在正常情况下,“试运行”一般都设置有指示灯,CRT 亦显示“DRY”状态,以提示操作
者注意。但在本机床上由于指示灯损坏,操作者未注意 CRT 上的“DRY”显示,造成了简单
的故障不能得到及时解决。
例 167.定位不稳定的故障维修
故障现象:某配套 FANUC 0TD 系统的数控镗床,在加工过程中,发现 Y 轴尺寸每次都向
下增加,导致工件的报废,但 NC 及伺服系统无报警。
分析与处理过程:为了分析故障原因,在手动增量进给方式下移动机床,利用百分表测量实
际运动距离。经检查发现,当机床向下运动时,实际运动距离与正常指令值完全一致;但 Y
轴向上运动时,实际运动距离与正常指令值不符,且移动值总是小于指令值。
为了区分故障部位,维修时对机床做了如下试验:
①在 Y 轴伺服电动机输出轴端利用记号笔作上位置标记。
②在手动增量进给方式下,向下移动机床 Y 轴一个螺距。
③在手动增量进给方式下,向上移动机床 Y 轴一个螺距。
经以上试验发现,Y 轴伺服电动机输出轴在向上或向下运动的过程中均回到标记位置,但实
际工作台上的百分表却反映出向上时运动不到一个螺距。根据以上试验,可以确认故障是由于机械传动系统的连接不良引起的。进一步检查发现该 Y
轴的联轴器松动,但在 Y 轴向下时,由于自重,需要的运动转矩小,因此实际位置尺寸可
以基本正确;而向上运动时,需要的运动转矩大,引起了联轴器打滑,以至于实际位置尺寸
小于指令值。在自动加工时由于 Y 轴的不断上下,误差不断积累,导致在加工过程中,发
现 Y 轴尺寸每次都向下增加。重新固定联轴器后,机床恢复正常。
例 168.刀补值无法输入的故障维修
故障现象:某配套 FANUC 0T-MATE 的数控机床,在程序编辑、数据输入的过程中,发现
刀补值无法输入系统。
分析与处理过程:虽然刀具补偿是数控系统的选择功能,但通常情况下,此功能在几乎全部
机床上都应具备。在选择功能具备的情况下,刀补值无法输入与参数 PRM 729 有关;该参
数是机床所使用的刀具补偿值范围,为了充分发挥系统功能,通常应设定为最大值。如此值
设定为“0”,则认为系统不使用刀补功能。
在本机床上,经检查,发现参数 PRM 729 被设定为“0”,使刀补值无法输入。更改参数后,
刀补值可以正常输入。
例 169.运动指令不能执行的故障维修
故障现象:某配套 FANUC 0T 系统的数控车床,在自动加工时,按下“循环起动”键,程序
中的 M、S、T 指令正常执行,但运动指令不执行。
分析与处理过程:分析故障原因,由于程序中的 M、S、T 指令正常执行,机床手动、回参
考点工作正常,证明系统、驱动器工作均正常。引起运动指令不执行的原因一般有以下几种:
①系统的“进给保持”信号生效。
②轴的“进给倍率”为零。
③坐标轴的“互锁”信号生效。
经检查,本机床的“进给保持”信号、“进给倍率”均正确,因此产生问题的原因与坐标轴的“互
锁”信号有关。通过诊断功能,检查系统坐标轴的“互锁”信号,发现此信号为“0”。
进一步检查机床的 PLC 程序设计,发现引起坐标轴“互锁”的原因是刀架不到位;重新调整
刀架位置后,机床恢复正常。
例 170.外圆时加工表面粗糙的故障维修
故障现象:某配套 FANUC 0-TD 系统的数控车床,车削外圆时加工表面粗糙, 机床进给运动
存在爬行现象。
分析与处理过程:引起数控机床进给爬行的原因很多,机械传动系统的安装、调整不良,导
轨润滑不良,系统、驱动器的参数设定不当都可能引起进给爬行。
检查本机床的机械传动系统,导轨润滑系统,以及数控系统、驱动器的参数设定均正确,手
动转动 X、Z 轴的丝杠,转动轻松,可以排除机械部分的故障原因。而且机床在手动任意速
度运动坐标轴时,进给平稳、无爬行,因此亦可以排除数控系统、驱动器参数设定不当的故
障原因。
根据以上判断,可以确认故障仅存在于机床的自动运行中,分析自动与手动运动的区别,两
者只是进给速度的指令方式有所不同,因此可以基本确定故障与机床的进给速度指令方式有
关。进一步检查 CNC 设定,发现该机床默认的是主轴每转进给方式,程序中亦采用 G99(每转进
给)编程。在这种进给方式下,进给速度与主轴的位置检测系统有关,当主轴位置检测输入
信号不良时,容易引起进给运动的爬行。
为了验证,将程序中的进给方式改变为每分进给指令(G98),经试验发现进给爬行现象消失,
加工零件合格。由此确认故障是由于主轴编码器不良引起的:更换编码器后,机床恢复正常
工作。
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