数控车尺寸不稳定怎么调(CAK系列数控车床维修实例-加工端面有纹路)

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数控车尺寸不稳定怎么调(CAK系列数控车床维修实例-加工端面有纹路)

例47 车削零件端面有较大的纹路。(2013.4.10)

机床型号:CAK5085nj,数控系统:GSK980TDb。

在加工一个直径为260mm的盘类零件时,端面有较大不均匀纹路,加工外圆正常。先是怀疑刀具不好,换了几把刀,车削情况没有改善。

当检查到主轴后端轴承螺母时,发觉比较松,松开螺母上的锁紧螺钉,调整螺母,调整后锁紧螺钉,试切削零件端面,不均匀纹路消除。

主轴轴承间隙过大,将直接影响加工精度,主轴的精度主要有径向跳动及轴向窜动两项。

径向跳动由前端的NN3022双列向心短圆柱滚子轴承保证,当径向跳动超过规定值,将影响加工零件的同轴度。检测方法如下图G6:

轴向窜动由后端D46119向心推力球轴承保证,当窜动超过规定值,将影响零件表面粗糙度,螺纹牙距不对,长度尺寸不正确等。检测方法如下图G4:

主轴的间隙大小与主轴运转速度、轴承的润滑有关。当主轴高速运转时,轴承容易发热,轴承间隙就要大一些,转速低时,间隙要小一些。当高速运转,轴承间隙又小,容易发生“抱轴”现象。

调整步骤见图:

当G6项径向精度达不到要求时,松开螺母1上面的锁紧螺钉,转动螺母1,调整间隙。

当G4项不符合要求时,松开螺母2上面的锁紧螺钉,转动螺母2,调整间隙。

调整后锁紧螺钉,空运转1小时左右,检查主轴轴承温度不要超过70度,温度高了,螺母就要稍微松一点,合适就可以了。


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