锦纶一6生产废水的处理
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篇首语:带不走四季的风,就卷走一路的风景;遇不到心动的人,就孤身潇洒走四方。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了锦纶一6生产废水的处理相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
废水主要来源于聚合切片的革取废水。革取废水经单体回收处理,剩下少量己内酷胺单体没有回收价值。废水中的主要污染物为己内酚胺及其分解产物。每吨帘子布产生45t废水,日排放量为6000t/d,根据环境部门的要求,废水处理应达到GB8978-1996(1999年修改)一级排放标准,处理后废水达标排放。1 废水水量、水质
经现场调查,废水的水量、水质见表1。
项目 | 数据 |
水量/(m3·d-1) | 6000 |
pH值 | 6~7 |
ρ(BOD5)/(mg·L-1) | 500~1000 |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) | 1000~2000 |
ρ(NH3-N)/(mg·L-1) | 10~20 |
ρ(己内酰胺)/(mg·L-1) | 300~500 |
锦纶废水水量。水质有如下特点:
①由于锦纶废水不是连续排放,水质随时间变化而变化。
②废水主要来源于聚合切片的革取废水,由于己内酰胺极易分解,在生物降解过程中转化为NH3-N,造成废水中氨氮浓度较高,成为本工程处理的难点和重点之一。
2 处理工艺及设计参数
通过对生产装置和废水水质调查,选用前置反硝化的生物脱氮工艺,处理工艺流程见图1。
2.2 A,B,C工艺简介
污泥负荷Fw与污泥容积指数Is,v的关系曲线见图2。
A段:高负荷区,Is,v可控制在200以下,一般不会产生污泥膨胀。
B段:一般负荷区,选择在减速增殖期,为维持这一数值,宜用回流污泥量进行控制。
C段:低负荷区,选择污泥处于内源代谢呼吸期。
C段不回流污泥,而在其中设置填料,废水从B段推流至C段,混合液在填料上的生物膜与活性污泥双重作用下净化,F/M比值大大降低。微生物处于内源呼吸期,周围营养源已无法满足生物膜和活性污泥中细菌需求.此时,部分细菌在好氧条件下衰亡,分解成营养料供应活着的微生物,达到了污泥减容化。
在A,B,C活性污泥处理系统中,剩余污泥的产生量,3段中各不相同。在A段由于F/M值高,因此有机物以最大速率转化为污泥;B,C2段污泥合成比A段低得多
2.3 主要构筑物、设备设计参数
①调节池有效容积3000m3,1座,有效水深4.7m,保护高度03m,停留时间12h。
②水解酸化池有效容积3000m3,2座,有效水深4.7m,保护高度0.3m,停留时间24h。
③反硝化池有效容积6000m3,1座,停留时间24h,分5格,接纳污水回流量6000m3/d。
④曝气池分A,B,C3段,各段的停留时间分别为2.5h,7.5h,5h。A段、B段、C段的实际有效容积分别为630m3,1890m3,1260m3;A段、B段的回流污泥量分别为1600m3/d,4000m3/d;实际总供气量51~75m3/min,平均供气量15.2~21m3[空气]/m3[废水]。
⑤污泥回流泵3组,2用1备,流量Q=120m3/h,扬程H=10.5m,电机功率7.5kW。
⑥反硝化系统回流泵3组,2用1备,流量Q=125m3/h,扬程 H=18m,电机功率11kW。
⑦风机3组,2用1备,单台风机风量Q=31.5m3/min,轴功率35kW,风压49kPa,电机功率45kW。
3 工程运行及处理效果分析
3.1 处理效果分析
根据污水厂和监测站提供的监测数据,整理结果详见表2。
运行历时/d | pH值 | ρ(CODcr)/(mg·L-1) | ρ(NH3-N)/(mg·L-1) | ||||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 去除率/% | 进水 | 出水 | |
32 | 6.5 | 7 | 1530 | 121 | 92.1 | 12.5 | 84 |
40 | 6.5 | 7 | 810 | 79.2 | 90.2 | 10.6 | 74.5 |
52 | 6.5 | 7 | 541 | 20 | 96.3 | 18.4 | 86.4 |
60 | 6.5 | 7 | 2352 | 59 | 97.0 | 11.7 | 83.7 |
65 | 6.5 | 7 | 2640 | 67.8 | 97.0 | 12.7 | 79.4 |
70 | 6.5 | 7 | 1993 | 41.8 | 97.9 | 17.8 | 17.4 |
75 | 6.5 | 7 | 1526 | 56.3 | 96.0 | 14.7 | 5.0 |
80 | 6.5 | 7 | 1348 | 30.4 | 98.0 | 15.0 | 13.0 |
85 | 6.5 | 7 | 563 | 75 | 86.7 | 7.0 | 11.2 |
90 | 6.5 | 7 | 1756 | 47.2 | 97.4 | 17.2 | 5.3 |
95 | 6.5 | 7 | 1456 | 37.6 | 97.3 | 8.5 | 4.9 |
污水处理厂运行几个月以来,出水水质主要指标均可达标排放。只是污水中的NH3-N变化比较复杂,在初期脱氮效果尚不明显,出水NH3-N高于进水。这说明了两个问题,一是污水中己内酚胺降解后使NH3-N骤增,二是由于A,B,C活性污泥系统中,A,B2段是去碳反应器,C段是硝化反应器,在运行初期由于水质、水量及A,B2段的污泥系统变化较大对C段运行造成冲击负荷,未能使C段中硝化细菌形成良好的生存环境,同时硝化细菌世代周期长,也是导致在初期脱氮效率较低的原因。随着运行条件的稳定,运行时间的延长,硝化细菌的浓度逐渐增高,本工艺的脱氮效果逐渐明显,正常运行后,出水NH3-N完全达标。
3.2 处理成本
废水处理成本为0.474元/t。
3.3 污泥排放
一部分污泥回用于A,B,C曝气池,另一部分污泥送至水解酸化池,在兼氧条件下水解,从而使部分污泥硝化,成为生物脱氮系统中的内?a href='http://www.baiven.com/baike/220/261667.html' target='_blank' style='color:#136ec2'>刺迹壳罢鱿低郴臼迪质S辔勰嗟摹傲闩欧拧薄?
4 结论
②由于反硝化池培菌刚刚开始,再加上反硝化菌生长速率比较小,运行初期出水NH3-N浓度超过进水十几倍,正常运行后NH3-N迅速下降至15mg/L以下;
③连续运行至今剩余污泥几乎是零排放。
相关参考
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