PU合成革废水除氮处理工艺

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篇首语:古人已用三冬足,年少今开万卷余。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了PU合成革废水除氮处理工艺相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

PU 合成革废水中含有DMF(二甲基甲酰胺),DMF 化学性质稳定,有毒性,化学式为(CH3)2NHCHO,DMF 在合成革生产上作为有机溶剂使用,生产过程中大量的DMF 进入合成革废水中。因此,对PU 合成革废水的有效处理中必须考虑对DMF 的有效降解。而DMF 在生化等降解过程中,产物之一就是氨氮,因此,有效消除和降解氨氮将成为合成革废水处理的难点之一。

目前,制革废水除氮工艺方法主要有化学氧化法、离子交换法、化学沉淀法、吹脱法、膜法、生物法等,这些技术方法对制革废水除氮都有一定的效果〔1, 2, 3, 4, 5, 6〕,但都普遍存在一些缺陷,如产生二次污染、运行费用高、排放废水氨氮不能达标等等。

MBBR(Moving Bed Bio-film Reactor Process) 内悬浮填料的内外表面均能附着生长生物膜,填料在曝气或机械搅拌作用下,在反应池内呈流化状态,生物膜与废水接触充分,因此,MBBR 对难降解的高强度工业废水具有很好的处理效果。

MBR(Membrane Bioreactors)依靠微滤或超滤膜的过滤作用,实现对反应器内微生物完全的截留作用,对生长继代长的细菌,如硝化菌,实现快速的富集,从而促进氨氮的完全硝化降解过程。

笔者根据MBBR 和MBR 的特点,试验研究采用厌氧MBBR-好氧MBR 组合工艺处理杭州富阳兴业合成革有限公司的生化工艺出水,并重点考察了该工艺对氨氮等氮化物的去除作用。

1 试验与方法

1.1 材料与方法

试剂:重铬酸钾、硫酸亚铁铵、硫酸亚铁、水杨酸、亚硝基铁氰化钠、硫酸银、硫酸汞、次氯酸钠、过硫酸钾、氢氧化钠、盐酸、硫酸,上述试剂均为分析纯。

仪 器:JJ-1 型精密增力电动搅拌器,江苏省金坛市江南仪器厂;HBA-100 型标准COD 消解器,江苏江环分析仪器有限公司;SP-150A 型生化培养箱,南京恒裕仪器设备制造有限公司;ET99724A 型微电脑BOD 测定仪,北京艾诺威商贸有限公司;UV-2550 型紫外可见分光光度计,日本岛津公司;HI2400 溶氧仪;便携式pH 计;压力蒸汽消解器。

厌氧MBBR 反应器: 外观尺寸为200 mm ×220 mm×500 mm,8 mm 有机玻璃制作;填料为聚乙烯材质,外观呈空圆柱体,高7 mm,直径10 mm,内部有十字支撑,密度小于水,空隙率88%,可供生物膜附着的比表面积约500 m2/m3。填料的填充率为30%,气水比约为20∶1,整个池的填料呈良好的流化状态,接种污泥来自宜兴市清源市政污水处理厂厌氧段。

好氧MBR 反应器: 外观尺寸为290 mm ×220 mm×400 mm,8 mm 有机玻璃制作;内置平板膜3 片,膜片为江苏大孚膜科技有限公司生产的有机高分子平板膜,尺寸300 mm×200 mm,有效膜面积为0.05 m2,孔径0.1~0.4 μm,最大膜通量0.2 m3/(m2·d);微孔曝气; 间歇抽吸;HRT 为20 h;MLSS 8.0~10.0 g/L。接种污泥来自宜兴市清源市政污水处理厂好氧段。

分析方法:COD 采用重铬酸钾法(GB 11914—1989); 氨氮采用水杨酸- 次氯酸盐光度法(GB7481—1987);总氮采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法(GB 11894—1989)。

1.2 废水来源及特性

试验中所用PU 合成革废水的水质指标:COD约59.35~416 mg/L,氨氮约48.5~311.74 mg/L,总氮约203.1~360.63 mg/L。

试验中所用厌氧MBBR-好氧MBR 组合工艺流程如图 1 所示。

图 1 厌氧MBBR-好氧MBR 组合工艺流程

合成革废水进入厌氧反应池首先进行厌氧反应,将废水中的有机氮转化为氨氮,同时经过反硝化反应,将废水中的NO2--N、NO3--N 转化为N2,厌氧反应池的HRT 是15 h; 然后废水经过厌氧反应池溢流进入好氧MBR 反应池进行硝化反应,废水中的氨氮被转化为NO2--N、NO3--N,MBR 反应器中废水回流至厌氧反应器完成废水脱氮过程,或通过膜出水。

废水运行试验可大致分为两个阶段,启动阶段(1~32 d)和稳定运行阶段(33 d 以后)。初期对好氧池闷曝、厌氧池搅拌约5 d,5 d 以后组合工艺间歇进水和出水,进水COD 210.9~1 276.2 mg/L,氨氮136.8~280.4 mg/L,总氮242.2~572.8 mg/L。至32 d后,组合工艺开始进入稳定运行阶段,该阶段进水COD 258.0~512.0 mg/L,氨氮40.1~255.6 mg/L,总氮133.2~328.2 mg/L,维持整个组合工艺的连续进水和出水。

2 运行结果分析

2.1 组合工艺对COD 的去除效果

组合工艺对有机物的去除效果如图 2 所示。

图 2 厌氧MBBR-好氧MBR 工艺对合成革废水中COD 的降解效果

由图 2 可见,在启动阶段(1~32 d),进水中加入约300 mg/L 的葡萄糖作为补充碳源,连续进水,对组合工艺内的厌氧MBBR 进行机械搅拌、填料挂膜和驯化;对好氧MBR 内的污泥进行闷曝和驯化,包括硝化菌在内的微生物将在MBR 内停留任意长的时间,污染物将会得到充分的降解。由图 2 可见,启动阶段调试进水COD 从1 276.2 mg/L 降至210.9mg/L,出水COD 在100~158 mg/L 之间,出水COD 大于100 mg/L,在启动阶段,总体上,COD 去除率呈下降趋势,平均去除率仅64.3%。稳定运行阶段(33~105 d),进水COD 平均维持在358.8 mg/L,而出水COD 平均为45.5 mg/L,组合工艺对COD 的去除率平均为72.4%,出水COD 基本低于50 mg/L。

上述分析说明,当控制进水COD 维持在400mg/L 以下时,该工艺对PU 制革废水中的COD 有良好去除作用,可将出水COD 维持在50 mg/L 以下。

厌氧MBBR 和好氧MBR 组合工艺对COD 的直接作用是在好氧MBR 部分实现的。厌氧MBBR对进水COD 的去除率为25.9%; 而好氧MBR 对厌氧MBBR 出水中COD 的去除率则达到平均约83.6%。厌氧MBBR 阶段仅对合成革废水中的难降解物质做了较为充分的厌氧水解作用,对COD 的去除作用则不明显。

2.2 组合工艺对氨氮的去除效果

控制厌氧MBBR 中的pH 在7.90~8.40,温度在25~26 ℃; 控制好氧MBR 中的pH 在6.80~7.30,温度在25~27℃,溶解氧控制在2~4 mg/L 左右,测定组合工艺中各单元对氨氮的去除效果,结果如图 3所示。

图 3 厌氧MBBR 和好氧MBR 对氨氮的去除效果

由图 3 可见,厌氧MBBR+好氧MBR 组合工艺中,每一个工艺单元对氨氮都有一定的去除效果,其中厌氧MBBR 阶段、好氧MBR 及组合工艺整体对氨氮的去除率平均分别为54.6%、62.6%和80.4%,但由于进水氨氮在1~72 d 的时间里,整体氨氮质量浓度在200 mg/L 左右,出水氨氮质量浓度波动较大,平均约47 mg/L,难以稳定地低于10 mg/L。可见较高浓度的氨氮对氨氮降解菌的活性形成了一定的抑制作用;从73~103 d,进水合成革废水中的氨氮质量浓度降至约50 mg/L,则出水氨氮质量浓度稳定地低于8 mg/L,均值为3.9 mg/L,可见MBR 对硝化菌的截留富集效果较好。

2.3 组合工艺对总氮的去除效果

组合工艺中各单元反应器对总氮的去除效果如图 4 所示。

图 4 厌氧MBBR 和好氧MBR 对总氮的去除效果

由图 4 可见,虽然进水总氮的浓度波动较大,但好氧MBR 出水总氮浓度一直在稳定降低,厌氧MBBR+好氧MBR 组合工艺对总氮的去除率也随之继续提高至90%以上。当进水氨氮质量浓度处于150~300 mg/L 时,出水总氮的质量浓度稳定低于10mg/L,达到了排放标准的要求。

2.4 运行成本分析

试验工艺的运行成本仅具体包括: 电费和试剂费,不包括人工成本。关于材料的参考计算价格见表 1。

污水的运行成本=电费+盐酸费用+氢氧化钠费用+葡萄糖费用。因此,由表 1 可知,按照材料的参考价格和试验过程中的用量,每吨废水的处理运行费用大约为9.9 元/m3。

3 结论

采用厌氧MBBR-好氧MBR 反应器处理PU 合成废水试验表明:

(1)维持PU 合成革废水中氨氮和总氮的质量浓度分别小于40 mg/L 和150~300 mg/L 时,组合工艺的总出水中的氨氮质量浓度可稳定低于8 mg/L,总氮质量浓度可稳定低于15 mg/L,均达到《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB 21902—2008)的要求。

(2)可以采用厌氧MBBR+好氧MBR 反应器处理含DMF 的PU 合成革废水,在有效降解COD 的同时,氨氮等各种氮化物也可以得到有效的降解。。

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