冷轧厂废水回用处理方案设计

Posted 冷轧

篇首语:初心不与年俱老,奋斗永似少年时。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了冷轧厂废水回用处理方案设计相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

  我国资源总量丰富,但人均占有量稀缺。资源与环境容量的有限性决定了必须牢固树立可持续的科学发展观,而清洁生产提供了一条有效的资源环境管理之路。通过使用清洁的能源和原材料、采用先进的工艺技术和装备、改善管理、实行综合利用等,不仅可以从源头上大大削减污染的产生和排放,也可以有效提高资源的利用效率。

  天津某冷轧厂主要产品为冷轧薄板,厂区原有污水处理站处理规模为40 m3/h,根据需要扩大生产后,废水总量提升至45 m3/h,由于原废水处理站处于满负荷运行,增加水量后,导致出水水质不稳定。根据该厂生产情况,将脱脂车间所产生的部分清洗水(约5 m3/h)单独通过物化处理工艺后回用于厂内循环水系统作为补充用水,这样既可以节约水资源,实现企业的清洁生产,又能减轻原废水处理站的运行负荷,实现处理出水的稳定达标。根据《工业循环冷却水处理设计规范》,其设计进出水水质如 表 1 所示。

  1 工艺流程

  需处理的废水主要来源于脱脂工序的水刷洗及水漂洗段。冷轧钢卷先后经过碱浸洗、碱刷洗、电解槽、水刷洗、水漂洗。最后阶段的水刷洗及水漂洗所用水为脱盐水,根据生产工艺可知,在进行水刷洗及水漂洗以前,冷轧钢卷表面上存有油物、铁粉以及碱类物质。因此经过多次水刷洗及水漂洗后的废水中主要含有石油类、铁粉(1 μm)。另外,因脱盐水被蒸汽加热到70~80 ℃后方进入到水刷洗和水漂洗工序,因此产生的废水温度达到70 ℃。

  废水中的1 μm 铁粉可考虑用微滤法去除。中空纤维膜微滤系统具有以下特点:(1)具有高抗污染的聚偏氟乙烯(PVDF)膜材料,耐氧化,易清洗,使用寿命长;(2)对原水水质要求低,产水水质高;(3)系统控制自动化程度高,操作简单,可有效减轻劳动强度;(4)结构紧凑,占地面积小,适用于各种规模的水处理;(5)设备投资和运行费用低廉。

  此废水中的油质量浓度为30 mg/L,而中空纤维膜微滤系统要求进水油质量浓度在5 mg/L 以下,因此在中空纤维膜微滤系统前应设置除油预处理装置。常规的除油装置有气浮除油、过滤器除油。气浮除油无法将油质量浓度降至5 mg/L 以下。而核桃壳过滤器作为一种新型的含油污水处理装置,具有吸附能力强、化学性质稳定、强度高、耐磨性好的特点,采用两级核桃壳过滤器进行预处理,能保证处理出水油质量浓度≤5 mg/L,且其采用滤后水反冲洗,无需气源,运行成本低。核桃壳过滤器滤料耐油性好,无需更换,每年只需补充10%即可。

  另外,由于此废水温度达到70 ℃,而中空纤维膜微滤系统的进水温度要求低于40 ℃,因此,需要增加一降温处理设备。根据进出水水温要求,选择高温冷却塔设备〔1〕。

  由此,确定采用高温冷却塔+两级核桃壳过滤器预处理+中空纤维膜微滤系统的处理工艺,废水处理工艺流程如图 1 所示。

  图 1 废水处理工艺流程

  2 处理设施及设备

  厂区内可使用的空间有限,因此本设计充分利用原有的设施及设备,以节省占地面积,减少投资。

  2.1 调节池

  调节池利用原有构筑物,为混凝土结构。调节池具有均衡水质、调节水量的作用。待处理废水自流进入调节池,调节池有效容积约为12.2 m3,工艺尺寸为3.3 m×1.0 m×4.0 m,停留时间为2.5 h。

  2.2 高温冷却塔

  高温冷却塔为玻璃钢结构,工艺尺寸为D 1.1 m× 3.0 m。废水经调节池由提升泵(Q=6.3 m3/h,H=20 m)提升至高温冷却塔,废水温度可由70 °C 降至30~ 35 °C,保证后续处理的正常进行〔2, 3〕。

  2.3 中间水池

  中间水池为碳钢结构,有效水深为1.8 m,工艺尺寸为1.0 m×1.0 m×2.0 m。废水由高温冷却塔降至 35 °C 以下后,进入中间水池。

  2.4 两级核桃壳过滤器

  核桃壳过滤器为碳钢结构,工艺尺寸为D 0.6 m× 2.6 m。提升泵将中间水池废水提升至核桃壳过滤器。该过滤器可去除废水中大部分的油类物质,使油质量浓度降至5 mg/L 以下。采用2 个核桃壳过滤器串联运行,附属设备为1 台反冲洗泵(Q=8 m3/h,H= 15 m),2 台提升泵(Q=6.3 m3/h,H=32 m)〔4〕。

  2.5 微滤系统

  经预处理除油后的废水进入微滤系统的循环槽中,循环进入中空纤维膜微滤系统。中空纤维膜膜孔径为0.2 μm。该系统可将废水中的1 μm 铁粉截留下来,使废水SS 大大降低。

  2.5.1 微滤设备

  单根中空纤维膜膜通量为2 m3/h,采用3 根膜,处理能力为6 m3/h。

  2.5.2 附属设备

  加药系统:包括2 台计量泵,2 个加药箱。循环罐和药洗罐: 有效容积均为1.0 m3,PE 结构。反洗罐:有效容积为0.5 m3,PE 结构。其他附属设备:包括1 台反冲洗泵(Q=8 m3/h,H=15 m),1 台空压机(Q=15 L/h,P=0.6 MPa),1 个空气储罐(V=500 L), 1 台循环泵(Q=15 m3/h,H=15 m)。

  2.6 清水池

  废水经中空纤维膜微滤系统处理后,达到回用标准,进入清水池。清水池利用原有构筑物,有效容积为2.2 m3。。

  3 运行效果

  根据厂区用水特点,系统处理水量夏季为4.5~ 5.0 m3/h,冬季为4.0~4.5 m3/h。本系统运行效果如表 2 所示。

  4 经济分析

  根据厂区内可利用的有限空间,工程占地面积仅为15 m2,总投资约为60 万元。电费为0.77 元/m3,废水处理药剂费主要是中空纤维膜反冲洗用药等,为0.10 元/m3,人工费为0.83 元/m3,维修折旧费为 0.76 元/m3,总运行费用为2.46 元/m3。目前,天津市工业用水水费为7.50 元/m3,运行时间按300 d/a 计,则投资回收期为3.31 a。

  5 结论

  针对该厂废水排放情况及水质特点,对部分废水采用了高温冷却塔+两级核桃壳过滤器预处理+ 中空纤维膜微滤系统的处理工艺。运行结果表明,该工艺技术可靠,运行稳定,既可以节约水资源,实现企业的清洁生产,又能减轻原废水处理站的运行负荷,实现处理出水的稳定达标。

相关参考

冷轧含油和乳化液废水深度处理回用工艺研究

  冷轧含油和乳化液废水主要来自于冷轧机组、磨辊间和带钢脱脂机组以及各机组的油库排水等,由于对冷轧产品的要求越来越高,冷轧过程中采用的表面处理技术也不断提高,随之产生的含油和乳化液废水成分日趋复杂。该

冷轧含油和乳化液废水深度处理回用工艺研究

  冷轧含油和乳化液废水主要来自于冷轧机组、磨辊间和带钢脱脂机组以及各机组的油库排水等,由于对冷轧产品的要求越来越高,冷轧过程中采用的表面处理技术也不断提高,随之产生的含油和乳化液废水成分日趋复杂。该

冷轧含油和乳化液废水深度处理回用工艺研究

  冷轧含油和乳化液废水主要来自于冷轧机组、磨辊间和带钢脱脂机组以及各机组的油库排水等,由于对冷轧产品的要求越来越高,冷轧过程中采用的表面处理技术也不断提高,随之产生的含油和乳化液废水成分日趋复杂。该

冷轧含油废水处理技术

冷轧含油废水是冷轧废水中最难处理的一类污水,如果直接排放,不仅污染环境,还会造成水资源的严重浪费。因此,必须对钢铁企业冷轧含油废水进行处理,使其满足冷轧废水排放标准和回用水标准,从而减少钢铁企业污水排

冷轧含油废水处理技术

冷轧含油废水是冷轧废水中最难处理的一类污水,如果直接排放,不仅污染环境,还会造成水资源的严重浪费。因此,必须对钢铁企业冷轧含油废水进行处理,使其满足冷轧废水排放标准和回用水标准,从而减少钢铁企业污水排

冷轧含油废水处理技术

冷轧含油废水是冷轧废水中最难处理的一类污水,如果直接排放,不仅污染环境,还会造成水资源的严重浪费。因此,必须对钢铁企业冷轧含油废水进行处理,使其满足冷轧废水排放标准和回用水标准,从而减少钢铁企业污水排

焦化废水深度处理及回用技术方案探讨

摘要:对我国当前焦化废水深度处理技术的研究应用情况以及回用现状进行了介绍,分析了焦化废水回用中存在的问题,并提出了改进方案。关键词:焦化废水,深度处理技术,回用方式1引言近年来,全球经济与中国经济的持

焦化废水深度处理及回用技术方案探讨

摘要:对我国当前焦化废水深度处理技术的研究应用情况以及回用现状进行了介绍,分析了焦化废水回用中存在的问题,并提出了改进方案。关键词:焦化废水,深度处理技术,回用方式1引言近年来,全球经济与中国经济的持

焦化废水深度处理及回用技术方案探讨

摘要:对我国当前焦化废水深度处理技术的研究应用情况以及回用现状进行了介绍,分析了焦化废水回用中存在的问题,并提出了改进方案。关键词:焦化废水,深度处理技术,回用方式1引言近年来,全球经济与中国经济的持