印染退浆废水处理工艺
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篇首语:月缺不改光,箭折不改钢。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了印染退浆废水处理工艺相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
印染行业是纺织工业的重要组成部分,也是纺织工业主要的废水源。印染过程包括退浆、煮练、漂白、丝光、染色、印花和整理等,其中印染退浆废水产生的COD负荷量约占印染废水COD总量的50%。废水中大量的污染物来源于浆纱过程中所用的浆料,主要为聚乙烯醇(PVA)浆料。
印染退浆废水:退浆废水一般占印染废水总量的15%左右,但污染物浓度高约占总量的一半,废水呈碱性,pH值为12左右,其污染程度视浆料的种类而异,使用淀粉浆料的退浆 废水,COD和BOD值都很高,但可生化性好,使用化学浆料的退浆废水,COD值高BOD值低,可生化性比较差。
絮凝和微滤组合技术处理印染退浆废水
在上浆和退浆过程中会产生高浓度的退浆废水其中含有淀粉、聚乙烯醇(PVA)、CMC(羧甲基纤维素)和表面活性剂等。PVA是高聚物,可生化性差。
絮凝微滤组合工艺
1.在适宜絮凝的条件,向原料液中加入絮凝剂,然后将絮凝液直接倒入微滤试验装置中,用孔径为0.2m的陶资膜,测定不同时刻的渗透通量、渗透液COD值等。
单纯微滤工艺
直接用孔径为0.2m的陶瓷膜微滤原始废水,测定不同时刻的渗透通量、渗透液COD值等。
由图可知,随着絮凝剂投加量的增加,COD去除率逐渐升高。当投加量从20mL增加到30mL时COD去除率大幅增加;投加量大于30mL或者小于20mL时,COD去除率的增加比较缓慢。这是由于投加量低于20mL时,废水中具有絮凝作用的基团浓度低,与污染物分子碰撞形成胶体的几率小,絮凝效果不明显;投加量大于30mL时,大部分能与絮凝剂作的污染物已与絮凝剂结合,再增大投加量,不再有更多的污染物沉淀。因此,退浆废水中絮凝剂的用量以30mL(即120mL/L)较适宜,此时COD去除率为41.72%。。
2.絮凝对色素的去除效果
退浆废水呈深褐色,其中的色素主要是天然色素。用聚硅酸硫酸铝处理后,废水的色度可由原来的250倍降低为30倍,絮凝后的废水呈淡黄色,色素去除率达到88%,脱色效果明显。
相关参考
生产全棉机织布的印染企业生产过程中产生的废水主要包括退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水等。退浆废水水量较小,但含有大量的浆料和烧碱,其COD可高达10g/L,且碱度强、可生化性
生产全棉机织布的印染企业生产过程中产生的废水主要包括退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水等。退浆废水水量较小,但含有大量的浆料和烧碱,其COD可高达10g/L,且碱度强、可生化性
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纺织工业是我国传统的支柱产业,近年随着纺织业的飞速发展,各种化学浆料、助剂进入印染废水,使得废水中的COD急剧增加,COD由原来的数百mg/L上升到数千、甚至数万mg/L,且数量巨大。据报道,2007
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印染废水是指棉、毛、化纤等纺织产品在预处理、染色、印花和整理过程中所排放的废水,主要来自漂炼、染色、退浆、整理等工序。废水中除含有大量的浆料、助剂外,还含有各种有毒污染物;印染废水具有水量大、有机物含
印染废水是指棉、毛、化纤等纺织产品在预处理、染色、印花和整理过程中所排放的废水,主要来自漂炼、染色、退浆、整理等工序。废水中除含有大量的浆料、助剂外,还含有各种有毒污染物;印染废水具有水量大、有机物含
印染废水是指棉、毛、化纤等纺织产品在预处理、染色、印花和整理过程中所排放的废水,主要来自漂炼、染色、退浆、整理等工序。废水中除含有大量的浆料、助剂外,还含有各种有毒污染物;印染废水具有水量大、有机物含