油田回注水处理技术
Posted 硫化物
篇首语:多练多乖,不练就呆。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了油田回注水处理技术相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
为了提高原油采收率,需向油井中回注大量的水,同时在油、气的生产过程中也会有地层伴生水产生。为了获得合格的油、气产品,需要将伴生水以及注水与油、气进行分离,分离所产生的水中仍然含有一定量的油、气以及其他的固体或液体杂质,这些含有一定量油、气以及其他杂质的水被称为含油污水,其中的杂质有悬浮固体、油、溶解物质(低分子质量有机物和无机盐类、溶解气) 等。由于水资源缺乏,油田普遍将采油污水进行处理后回注地下,但其具有较高的油藏伤害性、较强的腐蚀性和一定的结垢性,因此,《长庆油田污水回注指标控制标准》对所属站点的回注水中油、悬浮物和颗粒物粒径等指标有严格的要求。
1 含油污水水质
长庆油田陕北特低渗透区块某联合站的设计处理能力为500 m3/d,本次水质实测期间的处理设备运行负荷为82.8%。实测含油污水水质: 石油类物质浓度为266 mg/L、硫化物浓度为2.69 mg/L、悬浮物浓度为1 980 mg/L、铁含量为42.5 mg/L; 回注水水质标准: 石油类物质浓度为30 mg/L、硫化物浓度为2 mg/L、悬浮物浓度为15 mg/L、铁含量为0.5mg/L。
2 主要设备及特点
根据含油污水的水质特征及回注水水质要求,主要去除因子为悬浮物、石油类物质、硫化物及铁,且保证处理后的回注水中颗粒物直径<1.0 μm。目前该区域部分联合站常用的处理工艺为两级过滤,即黑核桃壳过滤器+ 纤维球过滤器。本工程的含油污水处理在两级过滤的基础上增加气浮装置,即采用气浮+ 两级过滤。笔者主要考察气浮装置的增加对两级过滤除污效果的强化能力。
2. 1 溶气气浮系统
本工程选用直溶气浮,具体结构如图1 所示。本气浮系统将空压机、压力溶气罐、回流泵合为一体,在一定条件下,气液混合泵在运转时会有很高的自吸能力把气体吸入高效反应器,形成溶气水,直接释放到气浮池中,产生大量的微细气泡,粘附于经过混凝反应后的废水中的“矾花”上,使絮体上浮,并最终通过斜板溶气气浮机进行清除。该系统主要设备为高效管道反应器(PFR) 和斜板溶气气浮机(CDAF) 。
高效管道反应器由3 个特殊设计的混合管道组成,分别加入絮凝剂和溶气水。该反应器具有精确、稳定的GT 值,混凝剂投加后水中污染物脱稳过程稳定,保证絮体均匀增长; 同时在絮凝过程中加入了溶气水,释放出的气泡能结合进絮体的内部,产生共聚反应,大大提高了分离效率。
斜板溶气气浮机在浮选机腔内设置了斜板,水流处于层流状态,提高了分离负荷和效率; 同时该系统采用了斜管高压溶气技术,省去了大体积的溶气罐,溶气压力达到了0.6 MPa,容器量大,加强了气浮的挟污能力,适合处理含油量大、悬浮物高的污水。
2. 2 黑核桃壳过滤器
黑核桃壳过滤器是利用过滤分离原理研制成功的分离设备,采用了耐油滤材作为过滤介质,具有比表面积大、吸附力强、截污量大的特性,可以有效去除水中的油和悬浮物。过滤时,水流自上而下,经布水器、滤料层、集水器完成过滤。反洗时,搅拌器翻转滤料,水流自下而上,使滤料得到彻底清洗再生。主要运行参数: 过滤速度为20~25 m/h; 运行周期为8~24 h; 反洗方式为水反洗,反洗耗水为1%~3%,反洗强度为4~15 L/(m2·s) ,反洗历时为20~30 min,反洗膨胀率为30%~50%。
2. 3 纤维球过滤器
双亲可逆纤维球过滤器采用高新技术使纤维分子结构优化重组,生成性能稳定的新分子基因,从而达到双亲双疏的目的。在过滤时滤料表现出亲油亲水特性,具有良好的自然沉降性进而形成理想的滤床,同时吸附拦截水中的油及悬浮物,反洗时表现出疏油的特性,具有良好的再生性。主要运行参数: 过滤速度为30 m/h; 运行周期为8~24 h; 反洗方式为水反洗,反洗耗水为1%~3%,反洗强度为30 L/(m2·s) ,反洗历时为20~30 min; 水头损失≤0.15MPa。
3 结果与分析
3. 1 无气浮装置下的处理效果
目前,部分联合站仅采用黑核桃壳过滤器+ 纤维球过滤器系统处理含油污水。在本次研究中,首先关闭气浮装置运行含油污水处理系统,进、出水水质见表1。可见无气浮状态下,对石油类物质、硫化物、悬浮物、铁的去除率分别为95.4%、14.5%、95.6%、98.9%; 回注水悬浮物和硫化物浓度未达到《长庆油田污水回注指标控制标准》。
3. 2 加气浮装置下的处理效果
增加气浮装置进行含油污水处理,进、出水水质见表2。可见增加气浮状态下,对石油类物质、硫化物、悬浮物、铁的去除率分别为99.9%、29.7%、99.5%、99.0%,所有分析因子均符合《长庆油田污水回注指标控制标准》。可知,气浮工段可去除74.4%的石油类物质和83.8% 的悬浮物,同时去除了22.7%的硫化物和16.7%的铁,大大降低了后续过滤系统的处理负荷,缓解了过滤阻力的增加速度,延迟了滤料的反洗周期,降低了运行成本。
对比表1、2 可知,增加气浮后,出水石油类、硫化物、悬浮物、铁浓度分别降低了97.4%、17.8%、88.5%、2.2%,使得石油类物质和悬浮物的出水浓度大幅下降,保证了回注水的水质稳定。。
4 结论
在黑核桃壳过滤器和纤维球过滤器的两级过滤基础上,在过滤之前加装气浮装置,可显著提高对含油污水的处理效果,出水石油类物质、硫化物及悬浮物的浓度分别降低了97.4%、17.8%、88.5%,减轻了后期过滤的负荷; 而且回注水水质稳定,达到《长庆油田污水回注指标控制标准》。
相关参考
摘要:为分析水质达标的处理站回注水在注水管线流动的过程中水质逐渐变差的原因,通过现场实际运行过程,分别获取了水处理站、注水站和注水井底各段的水样,进而测定了各水样的相关水质指标,并且分析了水中悬浮物的
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本文首先对于采油废水用于低渗透油田的注水特性进行了分析,并分析了当前先进的用于采油污水注水处理的技术设备,以及结合宝浪油田对于低渗透油田的采油废水处理中的实际技术应用情况,证明了采油废水处理工艺用于油
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油田采油注水用量很大.出水经处理后循环回注,可大大降低采油成本.由于出水矿化度高、总铁含量和SS高,若处理不当,悬浮物含量高时,易堵塞管道,而且在高矿化度下,总铁含量超标则会腐蚀生产管线和容器,造成经
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