海底钢管酸洗废水处理技术

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篇首语:针越用越明,脑越用越灵。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了海底钢管酸洗废水处理技术相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

海底管道防腐涂层涂敷前,需要对喷砂除锈后的钢管基体进行酸洗处理,以清除钢管表面锚纹深度(50 ~ 100 μm)中残留的可溶性盐类、有机污染物和微小粉尘,酸洗后需进一步对钢管表面进行高压水冲洗,因而产生酸洗废水。海底管道酸洗采用Chemkite 酸洗液,酸洗废水主要含有磷酸和表面活性剂等成分,具有酸度高、含磷量高等特点,需对其进行严格处理,达到国家规定的排放标准。钙法混凝沉淀是处理含磷酸盐废水的常规工艺,混凝沉淀反应条件对除磷效果影响较大。由于钢管酸洗废水成分复杂,影响因素较多,本试验就废水pH 值、反应时间、生石灰的投加量和静置时间等因素对除磷效果的影响进行探讨。以期取得钙法混凝除磷工艺的最佳条件。

1 材料与方法

1.1 仪器与药剂

Chemkite 酸洗液,生石灰(工业级),pH 值调节剂(NaOH,分析纯),试验用水(电导率小于2μS/cm)。

pHS-3C pH 计,UV765 紫外可见分光光度计,C-IA 型磁力搅拌器。

1.2 废水水质

酸洗废水来源于生产现场酸洗工艺处理钢管时产生的综合废水,废水中主要含有磷酸盐、表面活性剂以及固体悬浮物等,其中TP 的质量浓度为124.3mg/L,BOD5的质量浓度为150mg/L,SS 的质量浓度为80mg/L,pH 值为1~2。

1.3 试验方法

采用pH 计实时监控,在C-IA 型磁力搅拌器搅拌下,将混凝剂生石灰缓慢加入到盛有50 mL 废水样品的烧杯中,使其充分混合反应,静置一定时间,取上清液采用钼酸铵分光光度法测定其中磷酸盐的浓度,从而得到最佳溶液pH 值、反应时间、生石灰投加量和静置时间等除磷工艺参数。所有试验数据均测定平行样。

1.4 分析方法

针对磷酸盐的质量浓度为124.3mg/L 的酸洗废水,采用碱中和酸洗废水中的H+和生石灰沉淀酸洗废水中的PO43-,并用钼酸铵分光光度法来测定废水中磷酸盐的浓度。

2 结果与讨论

2.1 pH 值对除磷效果的影响

在25 ℃下,取50 mL 废水,用0.5 mol/L 的NaOH 溶液调节溶液pH 值,并用pH 计实时监控溶液pH 值,按理论投加量(n(Ca)∶ n(P)=5 ∶ 3)投加生石灰,搅拌30 min 后静置30 min,考察pH 值对除磷效果的影响,结果如图1 所示。

由图1 可知,随着溶液碱性的增强,磷的去除率呈不断升高的趋势,去除率由不到30%升至71%,在pH 值为11 和11.5 时,磷的去除率基本不变,此时上清液中磷酸盐的质量浓度为36.0mg /L,继续升高体系pH 值,对磷的去除率影响不大,表明在相同的反应时间下,在pH 值大于或等于11的碱性环境中,钙磷反应进行得更完全。

由于酸洗废水中主要含正磷酸盐,它以不同化学形式存在,随着溶液pH 值的变化而变化,在中性环境中主要以HPO42-和H2PO4-的形式存在,在碱性环境中主要以HPO42-和PO43-的形式存在,当pH 值大于10 时,主要以PO43-的形式存在,可以利用钙盐与磷酸盐的反应生成难溶性的磷酸盐沉淀物,再经沉淀或过滤除去。通过提高体系pH值,可促进难溶性晶体物质析出,主要是羟基磷酸钙(Ca5(PO4)3OH,简称HAP)。

钙和磷的沉淀反应分两步进行:首先生成Ca3(PO4)2·xH2O(简称ACP);然后生成HAP 结晶:

ACP 沉淀:

3Ca2++2 PO43-+x H2O → Ca3(PO4)2·xH2O (1)

ACP 离解:

Ca3(PO4)2·xH2O → 3Ca2++2 PO43-+xH2O (2)

HAP 晶体化:

Ca3(PO4)2·xH2O +2Ca2++PO43-+OH-→Ca5(PO4)3OH +xH2O (3)

整个反应:

5Ca2++3PO43-+OH-→Ca5(PO4)3OH (4)

对于整个反应(4)而言,有效的离子浓度积可以表达为:

[Ca2+]5[PO43-]3[OH-]=K2

根据溶度积原理,当上式中离子浓度积K2 >KSP2(KSP2为羟基磷酸钙标准溶度积),则HAP 沉淀中不同含钙固体的pKs 值如表1 所示。

由于酸洗废水成分的复杂性,使得影响沉淀形成的因素也较为复杂。因为在废水中,存在着复杂的离子平衡体系,溶解性的磷酸盐可能以PO43-、HPO42-、H2PO4-、H3PO4等形式共同存在,各部分所占比例与pH 值有关。当pH 值升高,PO43-所占比例增大,PO43-才是有效离子。因此,提高pH 值是结晶法除磷的关键因素之一。

2.2 反应时间对除磷效果的影响

在25 ℃下,调节反应体系pH 值为11.0,按理论投加量(n(Ca)∶ n(P)=5 ∶ 3)投加生石灰。分别反应5、10、15、20、25、30 和35 min,反应结束后,测定上清液中的磷浓度,考察反应时间对除磷效果的影响,结果如图2 所示。

由图2 可知,反应时间对钙磷反应生成羟基磷酸钙的产率具有重要影响。磷的去除率随反应时间的延长而提高,当反应时间达到30 min 时,磷的去除率趋于稳定,此时上清液中磷酸盐的质量浓度为21.1mg/L,继续延长反应时间对磷的去除没有明显的影响。因此最佳反应时间为30 min。

2.3 生石灰投加量对除磷效果的影响

在25 ℃下,取50 mL 废水,反应体系pH 值保持在11.0,用pH 计实时监控溶液pH 值,分别按理论钙投加量的1.5、2.0、2.5、2.8、3.0 和4.0倍投加生石灰,搅拌30 min 后静置30 min,测定上清液中的磷浓度,考察磷的去除情况,结果如图3 所示。

由图3 可知,增加生石灰的投加量可以提高磷的去除率,当生石灰的实际投加量达到理论投加量的2.5 倍后,磷的去除率基本保持不变,此时上清液中磷酸盐的质量浓度为0.94mg/L,此后再投加过量的生石灰对磷的去除没有明显的促进作用。

在碱性条件下生成HAP 时,理论上钙与磷的物质的量比为5 ∶ 3,而钙离子与磷酸根反应过程中,磷酸在水中是分步电离的,投加过量的钙和氢氧根会促进反应(4)朝右进行,这对去除废水中磷酸盐有积极的促进作用。但加入过多的生石灰容易使反应体系中悬浮颗粒增多,不利于钙、磷充分接触并反应,而且投加的药剂和污泥的增多,会造成处理成本升高。

2.4 静置时间对沉淀体积的影响

取50 mL 废水,调节反应体系pH 值为11.0,按理论投加量(n(Ca)∶ n(P)=5 ∶ 3)投加生石灰,搅拌反应30 min,考察静置时间对沉淀体积的影响,结果如图4 所示。

由图4 可知,沉淀体积与静置时间有相关性,静置时间对化学污泥的产生量和磷的去除率有直接影响。因此处理较高浓度的含磷废水时必须考虑沉淀时间,当静置30 min 后,上清液中磷酸盐的质量浓度为18.6mg/L,继续延长静置时间,化学污泥的体积变化不大。因此沉淀静置时间选择30 min。

在混凝反应后废水中存在较多的悬浮颗粒,悬浮颗粒会吸附、结合一定量的磷。在酸洗废水处理的工业应用中,需投加一定量的絮凝剂(聚合氯化铝或聚丙烯酰胺),会加速反应体系中悬浮颗粒的沉降,使废水达标排放所需的时间大大缩短。

2.5 优化条件重复试验

综上所述,酸洗废水处理较适宜的条件为:反应体系pH 值为11.0,生石灰投加量是理论投加量的2.5 倍,反应30 min 后静置30 min。为验证试验的重现性,进行重复试验,结果如表2 所示。

由表2 可知,在最优条件下试验重现性好,处理后酸洗废水中磷的质量浓度基本降至1.0mg/L,达到了预期效果。。

3 结论

(1)在钢管酸洗废水磷酸盐的质量浓度(以磷计)为124.3mg/L 时,生石灰实际投加量是理论投加量的2.5 倍,调节体系pH 值大于或等于11.0,在25 ℃恒温条件下搅拌30 min、静置30 min 后,磷的去除率可达99%,此时上清液中磷酸盐的质量浓度已降至1.0mg/L,达到了GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B 排放标准的要求。

(2)反应体系pH 值对反应过程具有控制性的作用。用生石灰做混凝剂,可以补充溶液的碱度,进而减少了氢氧化钠的用量,节约了处理成本。

(3)钙法化学混凝工艺处理钢管酸洗废水中磷酸盐具有反应速度快,除磷效果好的特点。最终产物HAP 的化学性质稳定、无毒,易于泥水分离,可以转换成磷酸钙化肥,实现废弃物的资源化利用,符合清洁生产和循环经济的要求。

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