HCR技术在印染废水改造中的应用

Posted 射流

篇首语:讨厌自己明明不甘平凡,却又不好好努力。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了HCR技术在印染废水改造中的应用相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

我公司是全国最大的印染生产企业之一,在生产过程中,每天都要排出10000吨左右的废水,废水中含有PVA、淀粉等浆料,分散、活性、还原、偶氮、硫化等染料,平平加、净洗剂等助剂,碱等污染物。废水的COD高达2500mg/l,而BOD只有400~500mg/l,废水的可生化性较差。2002年,公司引进意大利印染废水治理技术与设备,由于设备引进后,生产环境发生很大变化,增加了新的污染源,生产过程中严抓节水降耗,致使污水的单位浓度大幅提高,污染总负荷远远超过了设计能力,使得处理设施不能达标排放。为此,我们经过近一年的摸索,调试,最后,在意方原设计的基础上,引进HCR技术,进行改造,目前出水已稳定达到排放标准。现将其总结如下。
1、原设计工艺流程及状况
1.1 工艺流程

1.2参数说明
(1)整个污水处理的设计规模为15000吨/天,总装机容量1400kw。
(2)由于进水的pH值很高,一般达到12以上,追加硫酸中和至7~9。
(3)调节池总的停留时间9h,为防止悬浮物沉淀,池内设有射流预曝气及搅拌装置。
(4)配水池停留时间2h,进水与回流的污泥经此池混合后,分配至三个氧化池中,此池中设有曝器搅拌装置,避免污泥沉淀,水量的大小通过闸板调节。
(5)1#、2#氧化池为氧化沟池型,水深10米,供气量12500m3/h,3#氧化池为廊道型,水深5米,供气量2160m3/h,均采用微孔曝气供氧,三个氧化池并联运行,总停留时间48h。
(6)二沉池、终沉池均为斜管式竖流沉淀池,二沉池污泥回流,终沉池污泥即可回流二沉池,也可直排污泥浓缩池。
1.3运行状况
整个工程以好氧生化处理为主,运行发现,微孔曝气器的曝气效果良好,气泡大小均匀,在水面上形成一层薄薄的微泡,加上池体较深,因此氧的利用率较高;HV TURBO 鼓风机的自动化程度高,风机的风量通过DO自动探测仪进行自动调节,可有效的节约电能;推进器的推力大,使废水在池内的流速快,循环量大,进入的高浓度废水瞬间即被稀释,显示出其较高的耐冲击负荷能力。调试两个月后,在水量不满负荷的情况下,出水COD基本稳定在500mg/l左右,月运行数据统计如下:

6月份以后,随着公司蜡印产品产量的提高以及新车间的投产,总水量超过10000吨,COD达到2500 mg/l,甚至更高,整个处理系统出现超标,氧化池内几乎监测不到溶解氧,微生物的数量和活性均大大降低。月运行数据如下:

经过近5个月的调试,我们尝试在不同污泥浓度(SV%在15~50%之间)下处理10000~11000吨/天的废水,结果皆因装机容量小,曝气量不足,导致氧化池内没有充足的溶解氧,微生物数量少,活性低,起不到好氧生物降解污染物的目的,因此系统不能稳定达标。当然我们也从中得到一些启示:
(1)曝气用耗电量与COD的去除率在一定范围内成正比。通过对运行数据进行分析,不论是达标,还是在超标,其比值皆接近1,此比值比气水比更准确,使用。这个比值为我们选择HCR工艺,计算装机容量提供了依据。
(2)在好氧前设置水解酸化工艺,对降低色度、去除COD,效果均相当明显,我们曾用一条氧化沟作为水解酸化处理,水力停留时间24h,结果COD的去除率平均26.6%,色度平均去除率60%。
(3)直接用好氧生化处理高浓度(COD2000mg/L以上)的印染废水,出水可以降到500以内,但一般色度仍较高。
(4)采用清浊分流,单独治理,更有利于降低处理成本,稳定运行。我们将蜡印废水单独预处理,在不增加整体处理成本的前提下,可将废水的COD由20000~30000mg/l一步降到300~500mg/l,既稳定整个系统的处理负荷,又能将蜡脂部分回用于生产。退浆、煮练产生的高浓度废水(COD 20000~30000mg/l)一步降到7000~8000mg/l 也取得试验成功,并摸清了工艺参数。
2、HCR技术依据与改造
2.1 HCR的主要特点
HCR技术(High Performance Compact Reactor)是一种先进的好氧生物处理技术,它融合了高速射流曝气、物相强化传递、紊流剪切等技术,其空气氧的转化率高,反应器的容积负荷大。
(1)空气氧转化利用率高,容积负荷和污泥负荷高。HCR工艺的曝气方式采用射流扩散式,不受曝气风压的限制,同时充分利用水流喷射提高了气、水和污泥三相间的传质。高速喷射流在其不断地将能量传递给周围的气、液以后还会在重力及惯性力的作用下,不断下行,这也确保池底部不致积泥,循环对流的范围扩大。气体逸出水面的路径延长,使氧的溶解达到最大值。
(2)抗冲击负荷的能力强。HCR为完全混合型运行方式,原水一进入反应器,立即被快速循环混合。高浓度COD或有毒废水冲击系统时,它们在进入反应器后被迅速均匀混合,使冲击液的浓度大大降低,从而有效地提高了HCR系统抗冲击负荷的能力。此外,强烈曝气使微生物的新陈代谢加快后,也能减少冲击所造成的部分影响。
(3)系统操作简便,易于维修。离心水泵、射流器均在地面以上,出现故障,能够随时发现,及时维修,耗时短,不会对处理系统造成影响,不象鼓风曝气,一旦曝气器堵塞或损坏,需将氧化池内废水抽干后再处理,操作难度大,且会影响微生物与处理系统的运行。
(4)射流曝气过程吸入的是自然风,温度相对鼓风曝气的温度低的很多,不会对水温和微生物产生影响,我们选用的风压为10米的风机所排出的温度达到110℃(一般风压的风机温度也可达到60~70℃),夏季能把废水温度加热到43℃,严重影响好氧微生物的生存与活性。
(5)HCR技术可以通过调节循环泵的水量或数量调节氧的供应量,基本不受池体或池内设施的影响,与鼓风曝气相比,更灵活。鼓风曝气一旦投入使用,供氧量就会受到风机风量与曝气器的限制。
2.2改进的HCR工艺流程
鉴于现有氧化池的微孔曝气器的数量一定,再增加曝气风机,将会损坏膜片,且阻力损失增大很多,得不偿失。若同时增加风机与曝气器,安装周期较长,且需停止运行,对企业及周围环境都将产生影响。为此,我们选择HCR技术,进行改造,目的是既不停止运行,又能提高供气量,同时还能起到降温的作用。为将积累的经验应用于改造中,我们将1#、2#氧化池串联,借助2#氧化池内溶解氧较低,属兼氧环境,达到降低色度的目的。改进后的工艺流程如下:

2.3 HCR参数的确定
按照我们用统计法分析出的结论,即去除1kgCOD需曝气用电1度,处理水量按12000吨/天,进水COD 2500mg/l,处理后达到500mg/l以下计算,则每天需消耗的实际电量为,12000*(2500-500)/1000*1=24000度,减去现有的15000度/天,实际需增加的电耗为9000度,即每小时增加375kw,取电机的功率因子为0.7,则运行的装机功率为375/0.7=535KW。因此确定增加10台55kw的离心水泵。
2.4 运行调试
2004年1月完成安装,2、3月调试,现出水COD已稳定降到500mg/l以内,各工序连续7天的COD运行记录如下:(平均处理水量10798m3/d,电耗23400度/天)

结合监测数据归纳如下:
(1)HCR工艺在停留时间较短(9h)的情况下,其COD的去处效率较高,平均达44%以上,总的去除率达到81%。但出水中的色度仍较高,仍在300~400倍之间,多呈红棕色。说明好氧处理工艺即使有很高的COD去除率,对有些染料的发色基团仍不能破坏、降解,尤其是一些红色染料。

新增的射流曝器装置
(2)循环泵的选型与安装位置对吸气量至关重要,选型不好,易造成叶轮堵塞,增大劳动强度。若泵的吸水口与射流器的喷射口距离较近,会因吸入的废水中含有大量空气,形成气蚀,导致水量减少,影响吸气量,因此循环泵的吸水口要尽量远离喷射口。(见上图)
(3)改进后的COD 去处总量、耗电量与设计依据基本相符。
(4)经监测的单个射流器的吸气量在215~297m3/h之间(射流器的吸气量与安装位置、水深有关),形成的气泡均匀、细小,充分体现其氧的利用率高的特点。HCR工艺投入使用后,各氧化池的DO很快得到提高,微生物的数量和活性也得到明显改善,从运行数据能得到充分验证。(见下图)

射流曝气效果
(5)使用HCR技术,泡沫问题非常严重,我们采用两种措施加以克服,其一,从生产过程中控制表面活性剂的用量和改用低泡型助剂,效果明显,使得泡沫由初期的到处漫流降到池体护高以内。其二,疏导。由于配水池的池面较小,经适当封闭后,留部分地方敞口,将泡沫引出。
(6)治污与制污匹配。生产过程中引进环保工艺,使用可生化降解的助剂,减少不可生化降解物品的用量,清浊分流,单独处理,从根源上减少污染总负荷。
3 结论
采用HCR技术完善印染污水处理工艺,提高充氧能力和氧的利用率在技术上是可行的,运行管理上是可靠的。同时由于该技术结构简单,设计灵活,可适用于多种池型的设计与改进。该技术同样适用于因产品结构调整,污染负荷增高,处理设施不稳定达标情况下好氧工艺的强化。若将该技术与厌氧水解结合在一起处理印染废水,不仅能进一步提高COD的总去除率,对色度的去处也十分有效。HCR技术是一种值得推广应用的好氧生物处理技术。

相关参考

膜分离技术在印染废水中的应用

摘要:介绍了膜的种类,膜分离印染废水的应用情况,展望了膜分离技术在印染废水中的应用前景。关键词:印染;废水;膜;分离我国工业行业中,纺织工业的排污量排在第4位,其中印染废水占80%,而废水及染料的回用

膜分离技术在印染废水中的应用

摘要:介绍了膜的种类,膜分离印染废水的应用情况,展望了膜分离技术在印染废水中的应用前景。关键词:印染;废水;膜;分离我国工业行业中,纺织工业的排污量排在第4位,其中印染废水占80%,而废水及染料的回用

膜分离技术在印染废水中的应用

摘要:介绍了膜的种类,膜分离印染废水的应用情况,展望了膜分离技术在印染废水中的应用前景。关键词:印染;废水;膜;分离我国工业行业中,纺织工业的排污量排在第4位,其中印染废水占80%,而废水及染料的回用

微滤膜技术在印染废水处理过程中的应用探讨

指出了膜分离技术处理印染废水具有选择性好、生产效率高和处理成本低等特点。基于对近年来的文献调研,探讨了膜分离技术在印染废水处理中的研究进展以及微滤膜技术的应用,指出了膜分离法处理印染废水存在的主要问题

微滤膜技术在印染废水处理过程中的应用探讨

指出了膜分离技术处理印染废水具有选择性好、生产效率高和处理成本低等特点。基于对近年来的文献调研,探讨了膜分离技术在印染废水处理中的研究进展以及微滤膜技术的应用,指出了膜分离法处理印染废水存在的主要问题

微滤膜技术在印染废水处理过程中的应用探讨

指出了膜分离技术处理印染废水具有选择性好、生产效率高和处理成本低等特点。基于对近年来的文献调研,探讨了膜分离技术在印染废水处理中的研究进展以及微滤膜技术的应用,指出了膜分离法处理印染废水存在的主要问题

高级氧化技术在纺织印染废水处理中的应用

本文较为详细地分析了印染各个工序的废水特性,并就高级氧化技术中BDD电化学氧化法、光催化氧化法、Fenton氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法在纺织印染废水中的应用做了综述,同时重点分析了BDD电极电

高级氧化技术在纺织印染废水处理中的应用

本文较为详细地分析了印染各个工序的废水特性,并就高级氧化技术中BDD电化学氧化法、光催化氧化法、Fenton氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法在纺织印染废水中的应用做了综述,同时重点分析了BDD电极电

高级氧化技术在纺织印染废水处理中的应用

本文较为详细地分析了印染各个工序的废水特性,并就高级氧化技术中BDD电化学氧化法、光催化氧化法、Fenton氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法在纺织印染废水中的应用做了综述,同时重点分析了BDD电极电