双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂的合成及其应用
Posted 氯化铵
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以双氰胺和乙二醛等为原料,以氯化铵为催化剂合成了双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂(DG)。采用正交试验研究了乙二醛用量、氯化铵用量、反应温度和反应时间等因素对双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂合成的影响。试验结果表明,当双氰胺33.6g,乙二醛62g,氯化铵21.6g,反应温度65℃,反应时间为3h时制得的双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂的絮凝脱色性能良好,脱色率≥93%,CODCr去除率≥66%。工程试车结果表明,以PAC+DG组成的絮凝剂处理印染废水时,产生的絮体大而密实,沉降速度快、产生污泥量少,药剂用量少,最佳出水水质为:CODCr<60mg/L,色度<30倍。[中图分类号]TQ314.412;X703.1[文献标识码]A[文章编号]1005-829X(2010)09-0053-04
双氰胺-甲醛缩聚物具有脱除染料废水颜色的特殊功效,它通过提供大量阳离子,使染料分子上所带的负电荷被中和而失稳。与此同时,所加入的高效脱色絮凝剂因水解生成大量的絮状物,吸附、网罗脱稳后的染料分子,并一起从水体中分离出来,从而达到脱色的目的,具有脱色效果好、适用范围广、受pH影响小、用量少、产生的污泥量少等优点〔1-3〕。但也存在沉淀或气浮效果欠佳,在生产、使用、贮存过程中会释放有害的甲醛气体等缺点,从而制约了该产品在染料及印染废水处理领域的应用与推广。
目前,对双氰胺-甲醛缩聚物脱色絮凝剂的合成和性能虽有大量文献报道〔4-7〕,但有关双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂的合成和性能研究未见报道。笔者采用正交试验法研究了乙二醛用量、氯化铵用量、反应温度和反应时间等因素对双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂合成的影响,并对印染废水进行了絮凝脱色试验。由于该产品不含甲醛,因而是一种绿色环保型的水处理剂,预期可以替代现在广泛使用的双氰胺-甲醛缩聚物脱色絮凝剂,具有重要的环保意义和推广应用前景。
1.实验部分
1.1原料和废水
试剂:双氰胺、活性蓝KR为工业品?a href='http://www.baiven.com/baike/222/316529.html' target='_blank' style='color:#136ec2'>灰叶⒙然А⑶庋趸啤⒘蛩帷⒘蛩嵋⒘蛩峁⒅馗跛峒亍⒘蛩嵫翘⒘诜茊?a href='http://www.baiven.com/baike/220/260224.html' target='_blank' style='color:#136ec2'>硫酸亚铁铵等均为化学纯或分析纯。
印染废水:取自苏州宏顺印染有限公司调节池,其中的染料以活性染料为主,呈现红、黄、蓝、紫等多种颜色。该公司印染废水水量、水质的实际监测结果如表1所示。
1.2主要仪器
HH-2型数显恒温水浴锅,国华电器有限公司;JJ-1型精密定时电动搅拌器,江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司;TU-1901型双光束紫外可见分光光度计,北京普析通用仪器有限责任公司;FTIR-8700型红外光谱仪,日本岛津公司;EL204型电子天平,梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司;酸碱滴定管等。
1.3实验方法
笔者根据前期在实验室对双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂合成工艺研究的结果,发现物料配比、氯化铵用量、反应温度和反应时间对合成工艺过程的影响较大。本研究采用向定量的双氰胺(33.6g)中加入乙二醛的方法来改变反应系统中的物料配比,采用正交试验法对以上4个参数对双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂脱色率和CODCr去除率的影响关系进行研究。选用L16(44)正交表对双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂的合成工艺条件进行优化。各因素所选的水平如表2所示。
1.4双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂的合成
在装有搅拌器、冷凝管、温度计的250mL四口瓶中依次加入双氰胺、氯化铵,然后升高水浴温度至25℃,用滴液漏斗分批加入乙二醛溶液,当物料温度升至45~50℃时出现放热现象,待放热高峰过后再加入余下的乙二醛溶液,逐步升温至预定的反应温度,搅拌反应一定的时间,冷却到室温即得到浅褐色黏稠的双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂产品。根据聚合物与相反电荷聚合物或表面活性剂生成沉淀的原理,确定产品为阳离子型聚合物。产品经真空干燥后,用FTIR-8700型红外光谱仪进行分析,结果为:3300~3200cm-1(—NH2);1625cm-1(—CONH2);1675cm-1(C=O);2180cm-1(—CN)。
1.5测试方法
(1)固体含量:按《胶黏物不挥发物含量的测定》(GB2793—1995)中规定的方法测定;
(2)黏度:用NDJ-79型旋转黏度计在(30±1)℃下按(GB2794—1981)中规定方法测定;
(3)pH:用pH1~14广泛试纸测定;
(4)密度:按GB14591—1993进行测定;
(5)CODCr去除率、脱色率:按文献〔7〕中相应的方法进行测定。
1.6产品的性能指标
根据前面的测试方法,测得了在优化生产工艺条件下合成的双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂产品的性能指标如表3所示。
2.结果与讨论
2.1正交试验方案及结果分析
正交试验对双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂脱色率和CODCr去除率的影响结果如表4所示。
从表4可知,根据极差分析,在实验范围内4个试验因素对双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂脱色率影响的主次顺序为A>C>B>D,而对双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂CODCr去除率影响的主次顺序为C>D>B>A。对于印染废水的处理,脱色率和CODCr去除率均为重要的考核指标。综合考虑脱色率和CODCr去除率2个考核指标,由表4得到合成双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂的最佳条件为A1B2C2D2或A3B2C3D4。由于A1B2C2D2或A3B2C3D4这2组是16次实验中未做过的,还需对这2组进行平行验证试验。
2.2平行验证实验
在对双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂合成工艺研究的基础上,对优化出的最佳工艺条件进行平行验证试验。实验结果如表5所示。
由表5可以看出,在双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂的合成工艺研究优化出的最佳工艺条件下,平行实验的结果是:A1B2C2D2脱色率≥91%,CODCr去除率≥53%;A3B2C3D4脱色率≥93%,CODCr去除率≥66%。所以,双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂的最佳合成条件为A3B2C3D4,即三聚氰胺33.6g,乙二醛62g,氯化铵21.6g,反应温度65℃,反应时间为3h。双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂合成工艺研究优化出的工艺条件稳定,工艺路线简单可行,设备要求低,具有较高的推广和应用前景。
2.3工程应用
利用最佳反应条件制备的产品,对苏州宏顺印染有限公司印染废水进行了污水絮凝试验。据厂方介绍,活性染料废水较难脱色,虽然加入双氰胺-乙二醛缩聚物(DG)脱色絮凝剂可使色度明显降低,但试验发现DG脱色絮凝剂存在沉降效果差及成本过高等缺点,因此,为了降低加药量,中试试验工艺中采用了在二级生化处理之后再加絮凝剂处理的方法,并对比了PAC、DG、PAC+DG3种絮凝剂或絮凝剂组合的处理效果,其处理结果对比见表6。
从表6可以看出,单独采用PAC絮凝剂时,对活性染料印染废水的絮凝效果较差,处理后的出水色度>50倍,CODCr>80mg/L,不能达到排放要求,而且PAC的投药量较大,水处理费用较高。单独采用DG絮凝剂时,对活性染料印染废水的絮凝效果较好,处理后的出水色度<30倍,CODCr<60mg/L,达到了排放要求,但存在沉降效果差及水处理成本较高等缺点。而联合采用PAC+DG絮凝剂时,对活性染料印染废水的絮凝效果很好,处理后的出水色度<30倍,CODCr<60mg/L,达到了排放要求,而且沉淀效果较单独用DG有明显的改善,絮体较密实,降低了水处理成本。从2009年6月运行至今,处理效果稳定。
3.结论
(1)以双氰胺和乙二醛等为原料,以氯化铵为催化剂合成双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂。优化工艺条件为:双氰胺33.6g,氯化铵21.6g,乙二醛62g,反应温度65℃,反应时间为3h。试验结果表明,双氰胺-乙二醛缩聚物脱色絮凝剂的混凝脱色性能良好,脱色率≥93%,CODCr去除率≥66%。
(2)联合采用PAC+DG絮凝剂的絮凝效果较单独使用PAC或单独使用DG絮凝剂有明显的改善,絮凝体较密实,降低了水处理成本,且原料易得、价格便宜、操作简单、反应温和、生产周期短,完全适合规模生产,具有较高的推广价值和应用前景。
相关参考
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利用壳聚糖与海藻酸钠醚化反应制得的聚合物(CTS-AGS)作为絮凝剂,并模拟研究了对水溶性染料废水的絮凝实验,研究结果显示,CTS-AGS对水溶性染料具有优良的脱色效果。在pH2.5~6.5,絮凝剂用
利用壳聚糖与海藻酸钠醚化反应制得的聚合物(CTS-AGS)作为絮凝剂,并模拟研究了对水溶性染料废水的絮凝实验,研究结果显示,CTS-AGS对水溶性染料具有优良的脱色效果。在pH2.5~6.5,絮凝剂用
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﹕以雙氰胺、甲醛為原料并引入改性劑氯化銨,在氯化鋁的催化下合成了一种高效脫色絮凝劑MDF﹒以活性艷橙K-G模擬印染廢水的脫色率為考核指標,考察了改性劑用量、反應物料配比、催化劑用量等因素對產品性能的影
﹕以雙氰胺、甲醛為原料并引入改性劑氯化銨,在氯化鋁的催化下合成了一种高效脫色絮凝劑MDF﹒以活性艷橙K-G模擬印染廢水的脫色率為考核指標,考察了改性劑用量、反應物料配比、催化劑用量等因素對產品性能的影
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