污水处理工艺改进与中水回用

Posted 水质

篇首语:愿所行皆坦途,愿所求皆如愿。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了污水处理工艺改进与中水回用相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

污水处理再生(中水)循环回用是环保行业一种新型的水处理工艺,在控制水污染、降低COD排放量方面有独特优势。不同于传统的“一级初级处理"及“二级生化处理"技术,该技术将“水资源—产品—水污染排放"的水处理模式转向“水资源—产品—水资源再生循环"的生态型水处理系统,满足了高浓度污水净化处理、深化处理的工艺要求,处理后的出水达到了新的环保标准,实现了水资源的再生循环回用,使企业在治污过程中获益。
1.概况
生产污水的主要污染物为浸润剂,生活污水主要为卫生间、澡堂、办公楼产生的废水及反渗透冲洗水。污水处理站污水处理能力1500t/d,污水总量1400t/d,其中生产污水1000t/d,生活污水400t/d。采用传统污水处理工艺,处理后的水质不能满足生产工艺回用水要求,无法实现水资源的循环回用。在对国内外最新的污水处理工艺进行收集、分析的基础上,设计出优化药剂配方的污水处理工艺,即:在现有的一级初级处理和二级生化处理的基础上,增加多介质过滤、超滤、反渗透的三级深度处理工艺。利用该技术对现有的污水处理站进行合理改造后,污水处理能力达到1800t/d,且二级出水水质满足工业杂用水标准要求,三级出水水质达到蒸汽锅炉用水标准。通过对污水做三级深度处理,使废水达到生产工艺用水水质要求,真正做到循环使用,节约水资源,减少环境污染。
2.工艺原理及技术分析
2.1传统污水处理工艺及水质分析
传统污水处理工艺采用物理化学和生物化学相结合的二级絮凝沉淀、二级曝气生化处理相结合方法,工艺流程如图1所示。

处理后废水执行GB8978-96《污水综合排放标准》表4一级标准,pH值为6~9;SS≤70mg/L;CODcr≤100mg/L;BOD5≤30mg/m3。
检测出水pH值为7.0~7.5;SS为40~70mg/L;COD为30~100mg/L;BOD5为10~20mg/m3。
2.2改造后污水处理工艺及水质分析
采用三级深度处理污水处理工艺,特点是多介质过滤、超滤、反渗透。工艺流程如图2所示。

图中,虚线框内部分为新增中水处理系统。1#储水池为原处理水池,2#储水池为原出水池,3#储水池为原浓水池,4#储水池为新建玻璃钢浓水池。整套污水处理工艺可分为6个步骤。
1)生活污水经过各级化粪池处理,进入生活污水进水池,由污水提升泵根据进水池液位自动提升至一级生化曝气池;工业排放废水经过机械格栅截留大块杂质和漂浮物后,进入工业废水进水池,由污水提升泵根据进水池液位,自动提升至改造后的调节池。池内安装2台水下搅拌器,平衡排水量,均调水质,经由污水提升泵进入混凝沉淀系统,再依次进行混凝剂(PAC)、絮凝剂(PAM)处理后,出水流至含有氮磷营养液的一级生化曝气池处理。
2)二级生化处理池出水后,回流至沉淀池和生化池。
3)二级絮凝沉淀出水流入1#储水池,进行混凝多介质过滤。多介质过滤系统由3台进水泵、3台多介质过滤器、1套混凝假药系统(2台计量泵,1套搅拌系统,灵活运用混凝加药系统)和2套超滤系统组成,多介质过滤器和超滤系统并联运行,多介质过滤器进水泵根据超滤系统进水压力设定值变频运行,确保超滤系统进水压力稳定,防止超滤膜丝超压损坏。多介质过滤器反洗根据进出水压差PLC编程自动运行,超滤系统和反洗根据PLC编程自动运行。
4)多介质过滤器出水后经超滤设备,去除大分子、病毒、胶体物质和悬浮物后,流入2#储水池。此时水质达到一级A排放标准。
5)2#储水池内安装有3台提升泵和2台活性炭过滤器,并联运行,进一步去除胶体物质、余氯和其它微量有机污染物,出水流入3#储水池。此时水质达到工业杂用水回用标准。
6)在3#储水池,提升泵将水提升至3#池内的反渗透设备,进行降硬度脱盐处理变为软化水,流入现有软水池。此时水质达到低压蒸汽锅炉用水标准。
在污水处理过程中,要做到如下3点。
1)多介质过滤器、活性炭过滤器、超滤系统运行一段时间(后者程序设定运行周期为30min),由于滤料中截留了大量杂质,处理水量减少,进出水压差增大,出水水质下降,需对过滤器进行气、水反冲洗,反冲洗水源为2#储水池储水,反冲洗废水回流至生活污水进水池。
2)反渗透系统产出的软化水流入现有软水池,用于原软化水用水系统,产生的浓水流入4#储水池,浓水一部分用于原废气处理系统,另一部分用于锅炉房废气处理。
3)反渗透系统运行一段时间后,由于其内部膜丝或膜片吸附截留了大量的Ca2+、Mg2+和其它杂质,出水电导率增加,出水水量下降,运行压力增加,需进行药洗,药洗废水外排至污水处理系统。
4)生化系统所有沉淀池污泥收集后排入污泥浓缩池进行浓缩后,用泵送至储泥池,再由潜污泵抽至脱水间,用脱水机进行脱水干化、干泥外运处理,滤液回流至生活污水进水池,重复处理利用。
2.3中水水质及回用系统性能标准
1)污水二级絮凝沉淀、二级曝气生化处理能力达1800t/d,三级深度处理能力达1000t/d。
2)处理后的水即“中水",其二级出水水质符合生产工艺用水要求,达到工业杂用水标准:COD<20mg/L,pH值为7~7.5,TOC<2mg/L,浊度在0.3~0.5以下,油脂小于0.1mg/L。三级出水满足蒸气锅炉补充水质要求:锰法COD<3mg/L,悬浮物≤5mg/L,总硬度≤0.03mmol/L,pH值大于7,含油量≤2mg/L。
3)中水以循环使用为主,部分应达标排放。排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的A标准。具体指标为:pH值为6~9,SS≤10mg/L,CODcr≤50mg/L,BOD5≤10mg/m3,氨氮≤5
(8)mg/L,总磷≤0.5mg/L,动植物油≤1mg/L,石油类≤1mg/L,色度≤30,粪大肠菌群数≤103mg/L等。
3.结论
1)经济效益。改进后的污水处理工艺实现了废水的完全回用,节约井水1000t/d,外排废水减少1000t/d。改造后的污水处理站,运行费用1.5元/t,废水可实现完全混用,每年创效可达109.5万元。
2)社会效益。改进后的污水处理工艺新增加的三级深度处理,采用了多介质过滤、超滤、反渗透等主流工艺,填补了玻纤行业污水处理完全回用的空白,为全国玻纤行业污水处理探索出了一条适用先进的工艺路线,实践了废水循环使用,清洁生产、循环经济和工业生态理念。

相关参考

MBR的优势与改进

MBR与传统工艺相比有以下明显优势:由于取消了二沉池及将污泥浓度提高了2~5倍,减小了占地面积。出水水质好,可直接回用。出水中SS低于检测限;耐热大肠杆菌被完全除去,噬菌体数量比传统工艺出水低100~

MBR的优势与改进

MBR与传统工艺相比有以下明显优势:由于取消了二沉池及将污泥浓度提高了2~5倍,减小了占地面积。出水水质好,可直接回用。出水中SS低于检测限;耐热大肠杆菌被完全除去,噬菌体数量比传统工艺出水低100~

MBR的优势与改进

MBR与传统工艺相比有以下明显优势:由于取消了二沉池及将污泥浓度提高了2~5倍,减小了占地面积。出水水质好,可直接回用。出水中SS低于检测限;耐热大肠杆菌被完全除去,噬菌体数量比传统工艺出水低100~

农药含酚废水处理工艺与设备的改进研究

针对某工场农药含酚废水的生化—氧化—絮凝沉淀污水处理系统存在的工艺、设备问题,对原有污水处理系统中的调节池、厌氧池进水方式、曝气系统设备、污泥回流系统等进行了改造。运行结果表明,改造后,重新建立了厌氧

农药含酚废水处理工艺与设备的改进研究

针对某工场农药含酚废水的生化—氧化—絮凝沉淀污水处理系统存在的工艺、设备问题,对原有污水处理系统中的调节池、厌氧池进水方式、曝气系统设备、污泥回流系统等进行了改造。运行结果表明,改造后,重新建立了厌氧

农药含酚废水处理工艺与设备的改进研究

针对某工场农药含酚废水的生化—氧化—絮凝沉淀污水处理系统存在的工艺、设备问题,对原有污水处理系统中的调节池、厌氧池进水方式、曝气系统设备、污泥回流系统等进行了改造。运行结果表明,改造后,重新建立了厌氧

MBR工艺与传统中水处理工艺比较

项目名称传统中水处理工艺MBR工艺组成由传统生化处理与混凝、沉淀、过滤多步单元操作组成:格栅  调节池  毛发聚集器生化反应池 沉淀池 中间

MBR工艺与传统中水处理工艺比较

项目名称传统中水处理工艺MBR工艺组成由传统生化处理与混凝、沉淀、过滤多步单元操作组成:格栅  调节池  毛发聚集器生化反应池 沉淀池 中间

MBR工艺与传统中水处理工艺比较

项目名称传统中水处理工艺MBR工艺组成由传统生化处理与混凝、沉淀、过滤多步单元操作组成:格栅  调节池  毛发聚集器生化反应池 沉淀池 中间