气提法去除油田污水中H2S的实验研究
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篇首语:书史足自悦,安用勤与劬。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了气提法去除油田污水中H2S的实验研究相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
油田污水的水质复杂,除具有较高的矿化度和温度外,还有高含量的H2S等腐蚀性气体,特别是随着高含硫油田的开发,部分油田污水中的H2S高达20~40mg/L。H2S气体溶于水中会导致水体的pH不断下降,污水整体呈现酸性,成为高含硫油田污水处理系统管道腐蚀的主要原因,而且现在大部分油田的注水水源都采用油田采出水,更加重了注水系统的腐蚀。 目前,油田污水的处理方法主要是向中投加缓蚀剂、杀菌剂等药剂,缓蚀剂可在金属壁上成膜以控制腐蚀。但缓蚀剂并不能完全去除污水中引起腐蚀的因素,无法从根本上解决腐蚀问题,而且药剂的消耗量较大,保护范围有限,容易引起二次污染。笔者从气提角度出发,拟开发一套有效处理污水中H2S的新工艺。1实验机理
硫化氢是弱酸,在水中分步电离:
硫化氢水溶液中含有H+、HS-、S2-和H2S分子,其对金属的腐蚀为氢去极化过程:
阳极:
阴极:
气提法就是利用气液平衡原理来处理溶解于水中的H2S。在气提设备中,使废水与载气接触,并不断排出气体,始终保持气相中的H2S实际浓度小于该条件下的平衡浓度,这样废水中溶解的H2S就不断转入气相,废水中的H2S可得到去除。
2实验部分
2.1实验材料与仪器
材料:盐酸、无水乙醇,均为分析纯;酚酞指示剂、97#汽油、0.01mol/L氢氧化钠溶液、A3碳钢试片(D76mm×13mm×1.5mm)。
仪器:CP214电子天平,奥豪斯仪器上海有限公司;LG-223恒温干燥箱,上海爱斯佩克环境仪器有限公司;pHS-3DpH计,上海精科有限公司;25DBZ-0.37单相自吸泵,上海恒通自吸泵有限公司。
实验用水:取自胜利油田污水处理站,H2S质量浓度为7.5~8mg/L,pH为6~6.5。
2.2实验方法
实验采用氮气作载气,实验工艺流程见图1(模拟气提装置容积为0.03m3)。
图1实验工艺流程
将含硫污水倒入密封污水储罐,在不调节pH、分别调节pH至6、5、4.5的条件下将水样注入模拟气提装置内,开始通入氮气,氮气进入模拟气提装置,将H2S气体带入中和吸收罐进行脱除。控制载气流量分别为0.1、0.2、0.3、0.4m3/h,在各个流量下分别取通气时间为0、10、20、30、40、50、60、90、120min的水样,测定余量H2S。
3实验结果与讨论
3.1余量H2S变化
载气通量为0.1m3/h时水样的H2S变化见图2。
图2不同pH下H2S余量变化
由图2可以看出,随着气提时间的增加,污水中的H2S持续降低,但如果不调节污水的pH,H2S的去除速率很慢,甚至不能完全去除,如将污水pH调至酸性,则去除效率大大增加。这是因为污水中的H2S大部分以硫化物的形式存在,应先将硫化物转化为H2S,再通过气提法将其完全除去,而转化方法就是将污水pH调至酸性。
由图2还可以看出,pH为5、4.5时H2S的去除效果很好,可将污水中的H2S完全去除,以pH为4.5时的去除效率最高。
图3是不同载气通量下的H2S余量变化。由图3可以看出,时间一定时,H2S的去除率随着载气通量的增加而增加,载气通量为0.3、0.4m3/h时,40min时可将H2S完全去除。
图3不同载气通量下H2S余量变化
分析其原因:向污水中通入纯净的氮气后,根据气液平衡原理,液相中的H2S会向氮气中扩散直到饱和,随后排除氮气,可将H2S一并去除。当氮气通量增加时,其容纳H2S气体的能力更强,氮气与污水的接触面积也增大,H2S向氮气扩散的速率变快,所以去除效果更好。由此可见,载气通量选择0.3m3/h或0.4m3/h最为适合。
3.2pH变化
实验对水样pH随时间的变化情况及不同载气通量下pH的变化进行考察,分别如图4、图5所示。
图4pH随时间的变化
图5不同载气通量下pH与时间的关系
由图4可以看出,水样的pH随气提时间的增加逐渐升高,由反应式(1)可知原因有二:一方面加入的氢离子和污水中的硫离子反应生成H2S,导致氢离子减少,pH上升;另一方面随着H2S气体不断被排出,污水中的H2S浓度减小,平衡向着生成H2S气体的方向移动,氢离子浓度降低,水样pH升高。
从图5还可看出,原水pH为5时载气通量的增加会加快pH的升高速度。由于酸性条件下碳钢的腐蚀速率会明显加快,所以pH控制在6.5~7.5之间时最为合适,即通气时间在40~60min为宜。
3.3腐蚀速率的变化
考察了不同pH原水的腐蚀速率随气提时间的变化,见图6。
图6原水的腐蚀速率随时间的变化
由图6可以看出,随着气提时间的增加,污水中的H2S不断减少,腐蚀速率随之下降,0~20min时腐蚀速率下降最快。调节pH后,腐蚀速率在一定时间内可达到较低水平,当pH为5时,通气40~50min即可将腐蚀速率降到0.02mm/a。但原水pH<5时,会由于水样酸性太强而导致腐蚀速率升高。综合考虑,原水pH最低可以调至5。
图7为pH为5的原水在不同载气通量下的腐蚀速率随气提时间的变化。可以看出腐蚀速率都得到降低,在载气通量为0.4m3/h时效果最佳。由于0.3m3/h的载气通量下也可以达到预期的效果,从成本方面考虑,选择0.3m3/h的载气通量较为合适。
图7不同载气通量下腐蚀速率与时间的关系
4结论
(1)为完全去除H2S,将气提装置进口水样的pH调节到5,气提时间为40~50min,载气通量为0.3m3/h(即气水比为6∶1)。在此条件下既可将H2S完全去除,又可使污水pH保持在7.0~7.5,降低了碳钢腐蚀程度。
(2)上述操作条件下腐蚀速率可下降到0.020mm/a,有效控制了油田污水对碳钢的腐蚀。
(3)为降低成本,可在后续工艺中加入氮气回收装置,将氮气循环利用。
实验表明采用气提法去除油田污水中的H2S气体效果良好。如推广到工业应用,则可延长油井管柱的使用寿命,减少修井次数,节约大量修井作业费用,同时稳定水质,促进原油的稳产增产。
相关参考
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课题以新疆油田六九区污水处理厂和采油一厂稀油处理站的产出污水改性为目标,针对油田采出水中石油类和悬浮固体而研制的新型高效水处理剂,经过大量的室内实验及配方筛选,该水处理剂可有效地去除油田采出水中油珠和
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