反冲洗过滤器化学法处理电镀工业园生产废水技术应用
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篇首语:只有努力攀登顶峰的人,才能把顶峰踩在脚下。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了反冲洗过滤器化学法处理电镀工业园生产废水技术应用相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
1设计水质、水量本工程废水设计处理的总量为5000m3/d,处理系统每天运行20h。其中,酸洗废水为900m3/d,含铬废水600m3/d,含氰废水750m3/d,重金属废水2250m3/d,混排废水500m3/d。
2废水处理工艺
2.1工艺流程
电镀工业园生产废水的主要特点是:①成分复杂:含有铜、镍、铬、酸碱等无机盐类,还有一些车间冲洗杂物。②有高毒性:废水中六价铬和氰化物都是高毒性物质,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒性物质。③瞬时排放量大。○4含有混排废水(含氰化物、铬、其他重金属废水)。本着从经济效益、环境效益和社会效益相结合的观点出发,对废水进行分质排放废水进行分质处理。对因生产车间异常出现的混排废水采取综合处理的方法。
2.2工艺说明
2.2.1酸洗和含铬废水
各电镀企业的前处理酸洗废水收集后,经格栅去除较大的颗粒杂质后进入调节池A1,均衡水质水量后,用泵提升至还原池进行后续处理。
各电镀企业的含铬废水收集后,经格栅去除较大的颗粒杂质后进入调节池A,均衡水质水量后,用泵提升至还原池,同时往还原池中投加还原剂和硫酸,通过pH和ORP在线监测仪控制1#还原池中pH在2.5~3.0,ORP在300~350mv。在机械搅拌作用下,废水与药剂充分接触,经一定的反应时间后,Cr6+被还原成Cr3+,出水进入pH调节池。同时往pH调节池中投加碱,通过pH在线监测仪控制pH调节池中pH值在7.5~8.5,这时Cr3+转化为Cr(OH)3,然后废水进入混凝沉淀池,管道中投加混凝剂和助凝剂,然后废水在混凝沉淀池A混凝、沉淀,固液分离后上清液进入无阀滤池A中,过滤以进一步去除废水中的杂质。达标水进入清水池后达标排放。
2.2.2含氰废水和其他重金属废水
各电镀企业的含氰废水收集后,经格栅去除较大的颗粒杂质后进入调节池B1,均衡水质水量后,用泵提升至1#氧化池,采用二级破氰法,连续处理。破氰的关键在于控制反应pH值和氧化还原电位(ORP),为此采用两套pH控制仪和ORP控制仪准确控制,保证破氰充分进行。一级破氰pH值控制在11~12,氧化还原电位控制在300mv,停留时间约20~30min,将氰化物氧化为氰酸盐,即局部氧化。实际设计水力停留时间超过30min。二级处理pH值7.5~8.0,氧化还原电位控制在650mv,停留时间约为10min,将生成的氰酸盐进一步氧化成二氧化碳和氮,即完全氧化。实际设计水力停留时间超过30min。经两级破氰氧化反应后进入调节池B与生产车间排入的其他的不含铬和氰化物的重金属废水混合均衡后,用泵提升至混凝沉淀池B。混凝沉淀池B分为二级,在一级混凝沉淀池中投加碱、混凝剂、助凝剂,通过pH在线控制仪调节pH值在11~12,废水中的Cd2+、Pb2+,Cu2+,Ni2+分别转化Cd(OH)2、Pb(OH)2、Cu(OH)2、Ni(OH)。固液分离后,上清液进入二级混凝沉淀池,同时投加酸、混凝剂、助凝剂,通过pH在线控制仪调节pH在9~10.5,废水中的Zn2+转化为Zn(OH),固液分离后,上清液进入无阀滤池B,过滤以进一步去除废水中的杂质,出水进入中和池调节pH在6~9。达标水质进入清水池达标排放。
2.2.3混排废水
电镀企业的混排废水经格栅去除较大颗粒杂质后进入事故池,在事故池中均衡水质水量后用泵提升至2#氧化池,往2#氧化池中投加碱和次氯酸钠,在机械搅拌作用下,废水与药剂充分混合,设2套pH和ORP监控仪,经两级破氰反应后再进入2#还原池。在2#还原池中投加酸和亚硫酸钠,将废水中Cr6+还原为Cr3+,然后进入二级混凝沉淀池。管道投加碱、混凝剂和助凝剂,废水与药剂充分混合反应后在沉淀区进行固液分离,上清液进入二级混凝沉淀池。管道投加酸、混凝剂和助凝剂,废水与药剂充分混合反应后在沉淀区进行固液分离后,上清液进入无阀滤池,进一步去除悬浮杂质后,再进入中和池调节pH在6~9后达标排放。
2.2.4污泥处置
混凝沉淀池A和B以及二级混凝沉淀池的排泥采用程序控制、自动静压排泥。混凝沉淀池A与B以及二级混凝沉淀池的污泥排入污泥浓缩池,浓缩后的污泥再用泵输送到压滤机,经压滤后的污泥外运交由有资质的单位回收重金属处置。污泥脱水系统采用半自动板框压滤机,压滤后的污泥含水率为60%~65%。
3结论
(1)采用化学分类法处理电镀废水,对铜、镍、铬的完全沉淀环境进行分别控制,从而避免了彼此之间相互干扰,有效解决了传统化学法出水水质差的缺点。
(2)废水处理站的设计考虑到电镀企业因意外而产生了混排废水,单独设计一套混排废水的处理设施,避免了企业混排废水产生而导致系统出水不达标的现象。
(3)因酸洗废水是偏酸性的,pH值在2~4,且在板材的酸洗过程中,酸洗废水里面带入了大量的Fe2+,故我们设计将酸洗废水与含铬废水一起处理,既能起到节约酸用量,引入铁盐作为混凝剂的双重效果。
(4)由于电镀废水具有腐蚀性,构筑物内壁均采用玻璃钢防腐处理。主要管道采用UPVC管,其它管路根据不同的条件采用PVC、玻璃钢、工程塑料、不锈钢等材质。
(5)工艺运行的实践表明,整个工程投资省、工艺简单、运行稳定、可操作性好、自动化程度高,运行成本适中。
(6)减少电镀废水污染的措施除了加强废水的治理外,最根本的措施应是提高企业的生产用水的循环利用率,减少废水排放;加强管理,避免废水混排现象。这样不仅节约了生产原料,还减少了废水处理费用。
相关参考
全自动反冲洗过滤器广泛应用于电镀工业园废水处理电镀废水的处理技术总地来讲可分为4类,即化学法、物理法、物理化学法、生化法。目前以成本比较低、技术比较成熟的化学法为主,同时适当辅以其他的处理方法。(一)
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反冲洗过滤器采用先进合理的废水处理方法由于电镀废水种类繁多,其成份也不尽相同,因此电镀废水的处理方法也很多,采用的工艺流程也不同。多元组合技术已开始应用,处理效果也比较理想。一批多功能自动化程度较高的
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反冲洗过滤器生产厂家:北京莱金源水处理技术有限公司专业的反冲洗过滤器生产厂家。随着石油化工工业的快速发展,炼油污水的排放量连年增加。炼油污水主要污染物为油、固体悬浮物、溶解性有机化合物以及细菌等,有的
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