330MW机组脱硝系统运行优化探讨
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篇首语:只有上不去的天,没有过不去的山。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了330MW机组脱硝系统运行优化探讨相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
本文通过对京科发电有限公司1号机组脱硝系统投运后的各系统参数进行分析,并根据运行过程中的实际情况进行合理的优化调整,保证了脱硝系统及后续设备的安全、经济运行,减少了发电运行成本,为今后更好的满足国家环保要求的同时,控制运行成本积累了宝贵经验。随着我国经济的发展和环保要求的提高,对烟气中NOx的排放和控制日益引起人们重视,NOx的排放严重污染了环境,危害了人体健康和生态环境。抑制NOx的排放,是当前控制大气污染的重要工作之一。我国NOx污染日益严重的根本原因是以煤炭为主的能源消耗结构,并且在短期内这种格局也不会有所改变。在我国,火力发电厂是耗煤大户,也是NOx排放的重点监控单位,因此电厂燃煤锅炉的NOx的减排和控制是今后环保控制工作的重点之一。2014年07月01日,国家环境保护部和国家质量监督检验检疫总局联合以布了新修订的《火电厂大气污染物排放标准》,燃煤锅炉的NOx(以NOx计)排放标准降低到100mg/Nm3,在新的排放标准要求下,火电企业为了控制氮氧化物的达标排放,必须要加装或改装烟气脱硝设施。
1、概述
内蒙古京科发电有限公司(以下简称京科电厂)运行一台330MW机组,锅炉采用由北京巴布科克.威尔科克斯有限公司制造的型号为B&WB-1196/17.5-M,亚临界参数,自然循环,一次中间再热,烟气挡板调温、平衡通风,前后墙对冲燃烧方式,紧身封闭,固态排渣,全钢架悬吊结构汽包炉。脱硝系统采用选择性催化还原(SCR)工艺。反应器采用高尘型工艺布置,即反应器布置在锅炉省煤器出口与空预器之间。催化剂选用平板型,布置二层,预留一层,配有相应蒸汽吹灰器(12台)。采用液氨为还原剂,配有一套液氨储存与氨气制备供应系统。液氨储罐系统按照一台机组满足脱硝效率7天的耗量考虑(液氨储罐数量2台,单罐储存容积35m3,充装系数预设80%,预装33.6吨)。京科电厂脱硝系统于2014年7月9日开始喷氨调试。
1.1、脱硝反应原理
在催化剂的作用下,向温度在280℃~420℃的烟气中喷入氨气,将NOx还原成N2和H2O,其主要反应如下:
1.2、脱硝系统流程图(图1)
图1
1.3、脱硝主工艺原则性系统图(图2)
图2
1.4、脱硝系统运行调整
1.4.1、SCR反应器的启动:
冷态启动:锅炉长期停运后,脱硝反应器也处于常温状态,这种启动方式称为冷态启动。在冷态启动过程中,反应器温度<150℃时,SCR的温升速度应<5℃/min。
温态启动:锅炉温态启动时,反应器温度>150℃,SCR的温升速度<50℃/min,而根据锅炉的启动要求,温态启动的温度上升速度一般不允许达到这一数值,因此热态SCR启动的温升速度一般不作为主要控制对象。
1.4.2、脱硝装置主要运行调整内容:
1)SCR装置运行过程中需进行调整的内容主要包括:运行烟气温度、氨喷射流量、稀释风流量、吹灰器吹灰频率等。
2)SCR喷氨最低连续运行温度通常为315℃,最高温度为420℃。
3)当SCR入口烟气温度低于315℃时,停止氨喷射。
4)SCR入口烟气温度大于420℃时,容易引起催化剂烧结,降低脱硝性能,停止氨喷射。
5)氨喷射流量控制。注氨流量是通过出口NOx浓度、脱销效率及氨逃逸浓度控制。当氨逃逸浓度超过3ppm,而SCR出口NOx浓度没有达到100mg/Nm3,减少氨气注入量,把氨逃逸浓度降低至允许的范围后,再查找氨逃逸高的原因。当氨逃逸值恢复到正常值后,才能继续增大氨气注入量,以保持SCR出口NOx在范围内。喷氨流量调节的前提是SCR反应器进出口的氮氧化物分析仪、氨气分析仪、氧量分析仪工作正常,测量准确。
6)稀释风流量控制。稀释风流量通常是根据设计脱硝效率对应的最大喷氨量设定,以使氨空气混合物中的氨体积浓度小于5%。在氨/空气混合器内,氨与空气应混合均匀,并维持一定的压力。对于喷嘴型氨喷射系统,当停止氨喷射时,为避免氨喷嘴飞灰堵塞,应一直保持稀释风机运行。
7)吹灰器吹灰频率。在SCR注氨投运后,要注意监视反应器进出口压损的变化。若反应器的压损增加较快,与注氨前比较增加较多,此时要加强催化剂的吹灰。对于蒸汽吹灰器,每八小时进行吹灰一次。
1.4.3、采取低氧燃烧技术,对氨耗率的控制
通过低氧燃烧技术与值际氨耗率指标评比等方式,有效的对机组氨耗率控制在7kg/万kwh左右(见图3)。
图3
2、脱硝系统投运后存在的问题
2.1、对风烟系统的影响:脱硝系统投运后,增加了风烟系统阻力,改变了烟气流场及流速,风烟系统阻力增加约500pa,风烟系统阻力的增加使引风机电耗增加,高负荷时引风机出力不足,在脱硝系统投运前应计算引风机的风压、风量裕度,当风压裕度不足时,应当对引风机进行改造,使引风机风压、风量裕度均有10%左右的裕度较为合理,防止脱硝系统投运后,造成引风机发生失速或喘振异常事件。
2.2、对主汽参数的影响:由于本公司燃烧器未进行改造,脱硝入口NOx含量远高于设计值,导致氨耗量增加,为了降低氨耗量,锅炉通过燃烧调整即低氧燃烧方式来控制入口NOx含量,最终减少喷氨量。低氧燃烧导致再热汽温度低于额定值,2014年七月份再热汽温度为523.70℃、去年同期未上脱硝再热汽温度为537.06℃;八月份再热汽温度为525.57℃、去年同期未上脱硝再热汽温度为534.57℃,再热汽温下降较为突出。
2.3、对输灰系统影响:因脱硝系统投运后烟气含水量升高,飞灰含水升高,在输灰过程中由于水分的增加降低了飞灰在输灰管道内的流动性,造成输灰用气量增加,使得空压机运行台数增加且空压机卸载时间较短接近满功率运行,2014年8月份空压机耗电率为:0.336%,同比增加0.032%;飞灰含水量升高,长时间囤积后导致飞灰粘结,灰斗落灰不畅,灰库放灰不畅;飞灰含水后其粘度增加,将导致飞灰粘附力升高,造成部分阳极板、阴极线表面飞灰粘结,从而影响除尘效率;飞灰含水后其比电阻降低,导电性提升,使得高压整流变功耗降低(二次电压明显下降),但比原单半波运行模式相比耗电明显升高,2014年08月份除尘变耗电率为:0.233%,同比增加0.018%;飞灰湿度增加会导致布袋表面沾灰,降低布袋的透气性使除尘器差压升高,系统阻力增加。
脱硝投运由于锅炉内喷氨后产生的亚硫酸氢铵附着在飞灰颗粒上,导致飞灰颗粒比电阻降低,电除尘效率上升,电区输灰量增加,以致输灰压缩空气耗量增加。
2.4、对脱硫系统的影响:脱硝投运后烟气中生产的水分相应增加,水分通过电袋除尘器后在吸收塔内部由于温降析出进入吸收塔,降低脱硫补水量。
2.5、对空预器的影响:由于含SOx的低温烟气中注入氨,在催化剂层产生硫酸氢铵(NH4HSO4)会导致催化剂的微孔结构闭塞,性能下降,污染物NOx排放超标,在空预器冷段的传热元件上凝固下来,会造成空预器冷段积盐与结垢,进而影响空预器的正常运行,长时间运行可能导致空预器堵塞。
脱硝系统高含尘布置容易造成空预器堵灰的工艺流程图(见图4)
图4
3、应对措施:
1)为防止SCR反应器因反应不完全生产亚硫酸氰胺,导致空预器及催化剂堵塞,增加空预器蒸汽吹扫次数,对空预器定期进行5~6小时连续吹灰,加强运行人员对空预器烟气侧及一二风侧差压监视。
2)由于飞灰含水量升高,为防止电袋除尘器滤袋表面灰质降低滤袋透气性,将电除尘高压整流变运行方式由单半波改为全波运行,加大高压整流变出力,最大限度减少滤袋负荷。
3)严格控制输灰时间,控制输灰压力最高不得高于0.2MPa,防止灰量过多导致输灰管路堵塞;随时根据灰量情况及时调整输灰周期及落灰时间。
4)保证电袋除尘器高压整流变最大功率输出量,降低滤袋区域负荷情况,严格控制滤袋喷吹间隔,并严密减少电袋除尘器差压,防止布袋因表面积灰后不能得到及时清灰而引起受潮,当电袋除尘器差压超过1500Pa,及时组织进行离线喷吹。
5)调整灰库气化风机电加热器温度至120℃,保证灰库内部飞灰中的水分及时被热气化风带走。
6)增加灰斗电加热器设定温度及气化风机电加热器运行温度,保证灰斗内部存灰中及时受热流化,防止飞灰囤积后因湿度过大导致板结。
7)提高烟气温度将烟气中液相水分汽化,增加烟气中汽相水含量,减少烟气中液相水量,提高烟气品质。
8)加强引风机烟气量与全压对应关系,充分分析引风机特性曲线,保证风机在稳定区内运行。
9)利用停机检修期间,对再热器受热面或燃烧器进行改造,保证锅炉在设计氧量范围运行,保证蒸汽参数在合格范围内。
4、结束语
本文通过对京科发电有限公司1号机组脱硝系统改造后存在的问题进行原因分析,并根据分析原因进行有针对性的解决处理,保证了发电机组的安全、经济运行,减少了运行维护费用。同时通过分析隐患产生的原因,总结出预防各类问题及隐患的经验,为今后更好的进行脱硝系统运行维护积累了宝贵经验。
文件来源:《全国煤电节能减排升级与改造技术交流会论文集》
相关参考
传统的燃煤电厂历来被视为大气污染物的主要来源,是国家环保监管的重点。国内首套烟气超低排放装置在浙能嘉兴发电厂8号机组投入运行后,主要污染物排放指标基本都达到了天然气燃气机组的排放标准,特别是氮氧化合物
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摘要:NOx是酸雨的主要组成部分之一,对环境的危害较大,我国对火电厂烟气排放中NOx的排放已严格控制,选择性催化还原(SelectiveCatalyticReduction,SCR)烟气脱硝技术以其技
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摘要:随着国家环保要求的日益严格,为解决机组负荷较低时,SCR脱硝系统因脱硝入口烟气温度低于催化剂最低喷氨温度而无法投运的问题,进行了对几种技术改造方案的阐述和各方案优缺点的对比分析,为同类型机组提供
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