内电解-SMBR组合工艺处理印染废水试验研究
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篇首语:炒沙作縻终不饱,缕冰文章费工巧。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了内电解-SMBR组合工艺处理印染废水试验研究相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
采用“内电解+SMBR"组合工艺处理印染废水,小试结果表明:在全工艺流程下,COD去除率超过93%,氨氮平均去除率可达88%,出水水质达到GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》一级标准。印染废水具有成分复杂、浓度高、色度高、毒性大和水质变化大等特点,属于难降解废水,尤其是近年来染料分子的化学结构向抗光解、抗生物氧化方向发展,导致染料废水处理难度加大。目前国内外处理印染废水仍然以生物法为主,然而单纯的好氧生物处理技术对COD和色度的去除率较低,且传统的混凝、气浮等物化处理工艺均不能达到排放标准的要求。针对以上问题,本研究采用内电解+SMBR组合工艺对某印染厂排放的废水进行了试验研究。
1.原理
内电解法通常以颗粒炭、石墨或其他导电惰性物质为阴极,铁屑为阳极,电解质起导电作用构成原电池来处理废水的电化学技术,涉及到的作用机理包括:电化学作用、铁的还原作用、氢氧化铁的絮凝作用等[1-2]。该技术广泛应用于无机、有机、化工、制药、硝基苯等废水的处理方面。有研究表明,内电解法不仅可使印染废水中有机物得到去除,且可提高废水中B/C,有利于进一步采取生化方法进行处理。SMBR为浸没式膜生物反应器,其水力停留时间(HRT)和固体停留时间(SRT)分离,能保持较高的泥龄,具有工艺流程简单、易实现自动控制、出水水质好等优点,在污水处理领域得到广泛应用[5-6]。
2.试验装置与分析方法
2.1 工艺流程
本研究工艺流程如图1所示。来自生产车间的印染废水首先加入配水池,用20%硫酸调节pH,搅拌均匀后用蠕动泵打入内电解柱,出水自流进入混凝沉淀装置,经过石灰调节pH后依次自流进入沉淀池和MBR,产水由自吸泵打出。
2.2 试验装置
2.2.1 内电解装置
内电解反应柱为180mm×1000mm的有机玻璃柱,柱内的铁屑和活性炭按照1:1的体积比装填,反应柱底部设曝气装置,曝气量可通过空气流量计进行调节。污水下进上出。
铁屑取自天津某机械厂车间,使用前先用20%的NaOH溶液浸泡搓洗除油,然后漂洗至中性,再用1.5%的稀盐酸浸泡5h去除铁屑表面的氧化物。活性炭使用前先用原水浸泡24h使其吸附饱和,然后用3%的稀盐酸浸泡30min进行活化。
通过控制进水流量来控制该工艺的HRT。利用20%硫酸溶液调节进水pH,在每次改变运行参数后让反应器连续稳定运行10h,内电解出水加石灰调节pH至8~9将Fe2+沉淀,静置30min后取上清液进行测定。
2.2.2 SMBR装置
SMBR反应器主体为有机玻璃材质,有效容积为60L。中空纤维膜组件膜材质为聚丙烯,膜孔径为0.1μm,膜表面积为4m2,膜组件长度为0.5m。反应器底部曝气装置,控制气水比25∶1~40∶1,维持装置内溶解氧浓度为2~4mg/L。
取天津市某生活污水处理厂的二沉池回流污泥放入反应器中,取回的污泥配以一定量的营养液并曝气加以培养,使其恢复活性。在已经优化内电解的操作条件且当内电解运行效果稳定后,取沉淀罐出水,逐渐加大其在进水中所占的比例进行驯化,直到其所占比例达100%进入生物反应器为止。判断污泥驯化完成的标准是有机物的去除率达到了80%以上,且连续稳定运行5天。
2.2.3 混凝加药装置
石灰混凝加药装置主要由配药罐及加药蠕动泵组成。配药罐为304不锈钢材质,220mm×300mm。
2.2.4 沉淀罐
沉淀罐罐体用有机玻璃制成,240mm×450mm,有效容积14L。
2.3 原水水质
本试验用水取自某印染企业排放污水,该厂原有处理工艺主要由絮凝沉降和生化单元组成,由于原水中含有一定量的毒害物质,导致微生物受到抑制和毒害,整套工艺运行一直不理想,不能保证产水达标排放。原水水质指标见表1。
2.4 试验方法
COD和氨氮的测定分别采用重铬酸钾氧化法和钠氏试剂比色法;CN-采用异烟酸-巴比妥酸分光光度法;SS采用重量法测定;pH的检测使用便携式pH仪;色度采用稀释倍数法。各指标具体检测过程见参考文献。
3 结果与讨论
主要选取COD和氨氮来表征该工艺的运行效果。
3.1 内电解操作条件优化
影响内电解效果的主要因素有进水pH、反应时间和曝气量等。由于在内电解中铁作为阳极不断被腐蚀,而炭作为阴极基本无消耗,所以在内电解反应器中铁和炭的比例处于不断的变化之中,故此在实际应用中,铁和炭的比例不作为一个主要的影响因素。在经过前期试验参数摸索工作之后,主要考察反应时间、进水pH值和曝气量三个因素。
3.1.1 反应时间的影响
相同实验条件下,考察在不同的反应时间下出水COD去除效果,结果如图2所示。
试验结果表明随着反应时间的增加,COD的去除率逐渐上升。当反应时间为1.5h时,废水COD由进水的1532mg/L下降到648mg/L,随后再延长反应时间效果增加不明显,故确定试验反应时间为1.5h。
3.1.2 进水pH值对COD去除率的影响
染料废水pH对内电解处理效果的影响见图3。
可以看出,同一废水水样,在反应时间、曝气量相同条件下,染料废水COD去除率随pH值升高而降低。这一现象可做如下解释:在酸性条件下,铸铁电极本身及电极反应生成的新生态H、Fe2+等都具有较高的化学活性,能与废水中许多组分发生反应,具有去除污染物的作用。
当pH由7变化到1时,内电解COD去除率由10%提高到57%,pH=4时,COD的去除率已经达到51%以上,尽管继续减小pH值,可增加COD的去除率,但从曲线变化的趋势看到,废水的COD去除率增加的幅度趋缓,且pH值越低,调节酸用量增加,导致之后调pH时石灰的用量也增加。因此,试验选择内电解的反应pH值为4。
3.1.3 曝气量对COD去除率的影响
有研究表明适量的曝气能够强化内电解的处理效果,这是因为O-Fe原电池的电位差大于H-Fe,从而增大了反应动力,提高了反应速度,增强了处理效果。但本试验的研究结果表明在曝气的情况下内电解出水的COD去除效果没有明显的增加趋势,反而有下降的趋势。结果如图4所示。
分析原因可能是由于曝气后水中的Fe2+迅速和氧气反应生成了Fe3+,破坏了Fe2+的活性使得COD去除效果变差,故就本研究而言,不采用曝气方式。内电解反应器操作条件得到优化后的运行方式是进水pH值为4,反应时间为1.5h,无曝气。
3.2 内电解处理效果
内电解运行参数按照3.1确定之后,每隔3天取样1次,分别测定内电解进水及沉淀池出水COD和氨氮,结果如图5、图6所示,可以看出该工艺中的内电解预处理单元运行效果稳定,对COD的去除率保持在61%左右。出水氨氮不降反升,分析原因是Fe作为电子供体,使得原水中的硝酸盐氮及亚硝态氮被发还原为氨氮。
3.3 整套工艺连续运行情况
为考察整套工艺的稳定性,按图2的工艺流程运行,控制内电解进水pH值为4,控制内电解反应器、沉淀罐及SMBR水利停留时间分别为1.5,1h和4.2h。连续运行55天,检测其处理效果,每阶段的具体试验数据如图7、图8所示。
在接近两个月的运行时间里该工艺能够保持良好的处理效果。工艺进水COD均值为1468mg/L,出水COD<100mg/L,去除率超过93%。进水氨氮均值62mg/L,出水氨氮<12.5mg/L,平均去除率为88%,各段工艺运行稳定。
3.结论
1)内电解作为预处理工艺,在铁碳比为1∶1,pH为4,停留时间为1.5h,无曝气的试验条件下,对初始COD平均浓度为1540mg/L的印染废水COD去除率可达60.5%,对氨氮的去除效果不明显。
2)整套工艺连续运行试验结果表明:控制内电解反应器、沉淀罐及SMBR的HRT分别为1.5,1h和4.2h,内电解-SMBR组合工艺处理印染废水是可行的,COD去除率超过93%,氨氮平均去除率为88%,出水水质稳定,产水达到GB4287-92一级标准。
相关参考
1概述印染废水中所含的浆料、染料、助剂以及染料与织物的反应物往往是难生物降解的物质。在处理印染废水时,如果先将这些物质分离并去除掉,再对废水进行生化处理就显得容易了。为去除这些物质,常规办法是投加混凝
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选用实际印染废水为处理对象,探讨了臭氧协同内电解处理印染废水的效应,然后探讨了协同作用下铁碳比、铁碳量、进气量、溶液pH值、反应时间等因素对处理效果的影响。实验结果表明,臭氧协同内电解对印染废水的处理
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实验采用曝气循环微电解工艺预处理印染废水。结果表明:在曝气量为1.0m3/h、循环时间6h、进水pH值为3,V(Fe)∶V(C)为1∶1、反应温度为55℃、循环流速1L/min的最佳条件下,印染废水的
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